加强备煤管理 提高配煤质量
摘 要:配合煤的质量直接影响焦炭的质量,且煤变质程序直接影响焦炭强度,故制定合理的备煤管理制度是稳定和提高焦炭质量有效途径。宣钢焦化厂原料车间针对来煤呈现矿点多、质量参差不奇、进煤不均、煤场容量小易导致混煤等问题,通过对来煤以及煤场现状的分析, 为保证配煤和焦炭质量稳定,充分利用岩相分析结果,根据结焦性,工业全分析加G 值的方法对堆进厂煤进行煤质综合评价,并加以归类使用。完善配煤管理制度,稳定提高配煤质量。实施后,焦炭质量稳定,抗碎强度(M40)得到提高,耐磨强度(M10)加以改善,效果明显。
关键词:配煤;焦炭质量;煤岩分析仪;镜质组反射率;结焦性煤场管理;煤场;配煤 随着河北钢铁集团第三次的大跨越发展,2500m 高炉和150t 转炉的顺利投产,焦炭的需求量日益增加,焦炭要求的质量不断的变得严格起来,焦炭达到了供不应求的现状,而煤场容量并未增加,这就给煤场管理带来了空前的苦难,故解决困难保证全公司各个车间顺利生产工作刻不容缓。好煤炼好焦、好焦炼好铁、好铁炼好钢,备煤工艺是整个钢铁企业的源头,是我们钢铁集团顺利发展的保证。为了保证给6座焦炉均衡地提供质量稳定的炼焦用煤,对煤场储煤能力提出了更高的要求,同时由于受煤炭市场和资源等因素变化的影响,进厂煤优劣混杂,矿点和质量变化更为频繁。因此,要保证正常稳定生产,又能保证配煤和焦炭质量,是备煤工作的难点和焦点问题。煤场作为焦化厂存、取原料的重要场所,其管理水平的高低直接影响到全厂的经济效益和产品质量,因此我们不仅要抓好来煤的数量关,还要抓好来煤的质量关。煤场的管理十分的重要,如果管理上出现漏洞,就将造成很大的经济损失。煤场管理要做到“两清楚”,即煤的数量清楚和煤的质量清楚。宣钢焦化厂结合自身成产实际,积极采取措施,努力提高煤场的管理水平,稳定配煤的质量。
一. 严把进煤质量卸煤质量
原则上,所有来煤必须检验合格后方准进入煤场,。煤场管理人员接到车站来煤的通知后,第一时间通知采样一组人员进行采样并送到化验组进行化验,对煤厂来煤进行严格把关。
不同的煤检验项目不同。对新增矿点和质量波动大的矿点,进行全分析检验。根据检验结果,结合媒岩分析,做出准予进场,改判煤种,另行处理的判定。对弄虚作假的矿点,一经发现,停止其供煤的资格。对直供户和质量稳定的矿点只进行常规分析,一但出现大的质量波动,实施更加严格的检查,不合格则退回。
接到检验合格单(包括煤种判定)后,进行火车进入厂内一组一号二号螺旋机、二组进入三号四号螺旋机进行卸煤,同时并通知劳务工出来进行彻底清理。卸车完后对彻底进行严格的检查,确保彻底全部清理干净。如果发现不干净的车底,一经发现对责任人进行严格
的罚款等其他处理。
火车来煤取样点
煤的镜质组反射率分布图是目前公认的能全面、准确反映炼焦煤结焦性能的一个新的质量指标。利用煤岩分析仪,对进厂煤每一批次都进行镜质组反射率分布图测定。结果表明,一些进厂肥煤和焦煤名不副实,尽管根据国家规定的炼焦煤分类标准,这些来煤的挥发分(V )、粘结指数(G )都达到了肥煤和焦煤的分类指标。图1为3-2-41批次的新晶焦煤,V 为24.21%,G 为78,符合国标中焦煤的分类指标,但反射率分布图却准确显示出该煤的混洗情况,实际是由气煤、肥煤、焦煤和瘦煤等混洗而成。这样的焦煤如在配煤生产中作为主焦煤使用,就会造成配合煤中焦煤含量不足,降低了配合煤的结焦性,从而导致焦炭质量的下降和波动。
为了保证配煤质量的稳定,对来煤、尤其是肥煤和焦煤每一批次都要进行煤岩分析。根据经验及来煤的反射率分布图,将煤进行重新分类,焦煤分为一、二、三分之一类,肥煤分为一、二类,气煤分为气煤和1/3焦煤,气肥煤和瘦煤不变。按照这一规定,将煤场划分为9大类煤,共18个区域。在保证各堆煤结焦性能均一、稳定的同时,也提高了煤场的有效容量,也保证每一类煤堆取有序。以焦煤为例,其分类原则为:
一类焦煤的反射率分布在1.2~1.7之间,只有一个主峰,焦煤含量在90%以上。图2、图3所示为两度焦煤的反射率分布情况。
\
二.煤场要按质存煤
打破原有的仅按煤种进行分堆的标准,由于主要炼焦煤和肥煤的供户多,同一煤种不同的供户之间质量差别较大,即使同一供户,不同批次之间质量波动有时也非常大,为此,对焦、肥煤又进行了细分。根据灰分的高低,将焦煤分为焦一、焦二煤,肥煤分为肥一肥二煤。·······
济钢焦化厂在以往煤场堆取管理的基础上,建立完善煤场堆取操作大票制度,根据配煤情况,每天有专人下达各煤种的堆取区域、数量等计划,并有专人进行检查、监督、考核,作到先来先用、满堆直取、一取到底、堆取有序,确保取用煤种的准确,为配煤质量的稳定打下良好的基础。
2.4 利用20kg 试验焦炉确定煤种结焦性
对每一个新进煤种,在煤岩分析判断的基础上,再进行小焦炉单种煤炼焦和配煤炼焦试验,判断其结焦性,为合理利用该煤种提供有效的数据。
对每一个生产配比,必须首先进行20kg 试验焦炉试验,对试验结果进行分析归纳,通过回归方程来预测工业焦炭的冷态强度。如达到了预计的效果,该配比可应用于工业生产。
加强管理,做到进厂煤按质定点堆放和定质、定量、定点取用,杜绝了不同牌号之间煤种的混用现象。做到了进厂煤的先来先用,防止部分来煤因过期存放而氧化变质,尤其是克服了进厂新矿点增多、质量变化大等不利因素,保证来煤在煤场进行均匀化作业,保证了煤场存煤在6万t 以上不会出现混煤情况,确保煤场的堆取有序,保证各煤种合理搭配,配比准确,保证配煤的结焦性和粘结性,从而保证了焦炭质量的稳定
加强备煤管理 提高配煤质量
摘 要:配合煤的质量直接影响焦炭的质量,且煤变质程序直接影响焦炭强度,故制定合理的备煤管理制度是稳定和提高焦炭质量有效途径。宣钢焦化厂原料车间针对来煤呈现矿点多、质量参差不奇、进煤不均、煤场容量小易导致混煤等问题,通过对来煤以及煤场现状的分析, 为保证配煤和焦炭质量稳定,充分利用岩相分析结果,根据结焦性,工业全分析加G 值的方法对堆进厂煤进行煤质综合评价,并加以归类使用。完善配煤管理制度,稳定提高配煤质量。实施后,焦炭质量稳定,抗碎强度(M40)得到提高,耐磨强度(M10)加以改善,效果明显。
关键词:配煤;焦炭质量;煤岩分析仪;镜质组反射率;结焦性煤场管理;煤场;配煤 随着河北钢铁集团第三次的大跨越发展,2500m 高炉和150t 转炉的顺利投产,焦炭的需求量日益增加,焦炭要求的质量不断的变得严格起来,焦炭达到了供不应求的现状,而煤场容量并未增加,这就给煤场管理带来了空前的苦难,故解决困难保证全公司各个车间顺利生产工作刻不容缓。好煤炼好焦、好焦炼好铁、好铁炼好钢,备煤工艺是整个钢铁企业的源头,是我们钢铁集团顺利发展的保证。为了保证给6座焦炉均衡地提供质量稳定的炼焦用煤,对煤场储煤能力提出了更高的要求,同时由于受煤炭市场和资源等因素变化的影响,进厂煤优劣混杂,矿点和质量变化更为频繁。因此,要保证正常稳定生产,又能保证配煤和焦炭质量,是备煤工作的难点和焦点问题。煤场作为焦化厂存、取原料的重要场所,其管理水平的高低直接影响到全厂的经济效益和产品质量,因此我们不仅要抓好来煤的数量关,还要抓好来煤的质量关。煤场的管理十分的重要,如果管理上出现漏洞,就将造成很大的经济损失。煤场管理要做到“两清楚”,即煤的数量清楚和煤的质量清楚。宣钢焦化厂结合自身成产实际,积极采取措施,努力提高煤场的管理水平,稳定配煤的质量。
一. 严把进煤质量卸煤质量
原则上,所有来煤必须检验合格后方准进入煤场,。煤场管理人员接到车站来煤的通知后,第一时间通知采样一组人员进行采样并送到化验组进行化验,对煤厂来煤进行严格把关。
不同的煤检验项目不同。对新增矿点和质量波动大的矿点,进行全分析检验。根据检验结果,结合媒岩分析,做出准予进场,改判煤种,另行处理的判定。对弄虚作假的矿点,一经发现,停止其供煤的资格。对直供户和质量稳定的矿点只进行常规分析,一但出现大的质量波动,实施更加严格的检查,不合格则退回。
接到检验合格单(包括煤种判定)后,进行火车进入厂内一组一号二号螺旋机、二组进入三号四号螺旋机进行卸煤,同时并通知劳务工出来进行彻底清理。卸车完后对彻底进行严格的检查,确保彻底全部清理干净。如果发现不干净的车底,一经发现对责任人进行严格
的罚款等其他处理。
火车来煤取样点
煤的镜质组反射率分布图是目前公认的能全面、准确反映炼焦煤结焦性能的一个新的质量指标。利用煤岩分析仪,对进厂煤每一批次都进行镜质组反射率分布图测定。结果表明,一些进厂肥煤和焦煤名不副实,尽管根据国家规定的炼焦煤分类标准,这些来煤的挥发分(V )、粘结指数(G )都达到了肥煤和焦煤的分类指标。图1为3-2-41批次的新晶焦煤,V 为24.21%,G 为78,符合国标中焦煤的分类指标,但反射率分布图却准确显示出该煤的混洗情况,实际是由气煤、肥煤、焦煤和瘦煤等混洗而成。这样的焦煤如在配煤生产中作为主焦煤使用,就会造成配合煤中焦煤含量不足,降低了配合煤的结焦性,从而导致焦炭质量的下降和波动。
为了保证配煤质量的稳定,对来煤、尤其是肥煤和焦煤每一批次都要进行煤岩分析。根据经验及来煤的反射率分布图,将煤进行重新分类,焦煤分为一、二、三分之一类,肥煤分为一、二类,气煤分为气煤和1/3焦煤,气肥煤和瘦煤不变。按照这一规定,将煤场划分为9大类煤,共18个区域。在保证各堆煤结焦性能均一、稳定的同时,也提高了煤场的有效容量,也保证每一类煤堆取有序。以焦煤为例,其分类原则为:
一类焦煤的反射率分布在1.2~1.7之间,只有一个主峰,焦煤含量在90%以上。图2、图3所示为两度焦煤的反射率分布情况。
\
二.煤场要按质存煤
打破原有的仅按煤种进行分堆的标准,由于主要炼焦煤和肥煤的供户多,同一煤种不同的供户之间质量差别较大,即使同一供户,不同批次之间质量波动有时也非常大,为此,对焦、肥煤又进行了细分。根据灰分的高低,将焦煤分为焦一、焦二煤,肥煤分为肥一肥二煤。·······
济钢焦化厂在以往煤场堆取管理的基础上,建立完善煤场堆取操作大票制度,根据配煤情况,每天有专人下达各煤种的堆取区域、数量等计划,并有专人进行检查、监督、考核,作到先来先用、满堆直取、一取到底、堆取有序,确保取用煤种的准确,为配煤质量的稳定打下良好的基础。
2.4 利用20kg 试验焦炉确定煤种结焦性
对每一个新进煤种,在煤岩分析判断的基础上,再进行小焦炉单种煤炼焦和配煤炼焦试验,判断其结焦性,为合理利用该煤种提供有效的数据。
对每一个生产配比,必须首先进行20kg 试验焦炉试验,对试验结果进行分析归纳,通过回归方程来预测工业焦炭的冷态强度。如达到了预计的效果,该配比可应用于工业生产。
加强管理,做到进厂煤按质定点堆放和定质、定量、定点取用,杜绝了不同牌号之间煤种的混用现象。做到了进厂煤的先来先用,防止部分来煤因过期存放而氧化变质,尤其是克服了进厂新矿点增多、质量变化大等不利因素,保证来煤在煤场进行均匀化作业,保证了煤场存煤在6万t 以上不会出现混煤情况,确保煤场的堆取有序,保证各煤种合理搭配,配比准确,保证配煤的结焦性和粘结性,从而保证了焦炭质量的稳定