《大型铸锻件》
HEAVYCASTINGANDFORGING
No.6
November2009
10.9级高强度螺栓断裂分析
张邦强谢娟
(东方汽轮机有限公司材料研究中心,四川618203)
摘要:3支10.9级42CrMoA高强度螺栓装配后发生断裂,经分析是因为回火不足导致材料强度过高,从而引起了延迟断裂。明确指出42CrMoA钢制作的10.9级和12.9级螺栓淬火后的回火温度一般不低于500。C,可有效提高延迟断裂抗力。
关键词:螺栓;失效分析;延迟断裂;回火热处理中图分类号:TG
115.5+7
文献标识码:A
10.9
Hi曲StrengthBoltFractureAnalysis
ZhangBangqiang,XieJuan
Abstract:Three10.9highstrengthbolts
OCCUI'8
fractureafterthemassembled,itisthatundertemperingresultsin
delayedfracturebyanalyzing.Andindicateclearlythatthetemperingtemperatureof10.9and12.9boltsmadeof
42CrMoAsteelis
not
under500。Cafter
quenching,and
80to
increasethedehyed
fractureresistanceofboltseffective—
ly.
Keywords:bolt;failure
analysis;delayedfracture;temper
treatment
3支10.9级M30高强螺栓在进行风电轮毂装配后,发生了断裂脱落事故,断裂时间为装配完成1天之后。螺栓材质为42CrMoA,杆长250mm。断裂位置均位于六角螺栓头部。装配过程为了控制力矩采用了力矩扳手。为了分析高强度螺栓断裂的原因,我们搜集了断裂样品,进行了综合试验分析。l试验分析1.1断口宏观分析
图l为断裂脱落螺栓头的断口形貌,断口中局部颜色较深是由于断裂后浸入油渍形成的。从断口可以看出,断裂源区位于尺角外缘处(见图1箭头所示位置),裂纹扩展至I/2半径处,出现了纤维状断口特征,之后裂纹发生了快速扩展。整个断口较为平整,呈典型的脆性断裂特征。图2为螺杆部分宏观检验照片。1.2常规理化分析
在断裂螺杆上取样进行了化学成分、力学性能和金相组织检验分析,结果见表1、表2和表3。
Figure1
Thehead
appearanceoffracturedboltFigure2
The
macrographicexaminationofthe
8crew
part
收稿日期:2009—08—20
15
No.6
November2009
《大型铸锻件》
HEAVYCASTINGANDFORGING
表1实测螺栓化学成分(质量分数。%l
Table1
The
C
chemicalcompositionofthebolts{ma鹤fraction,%)
—
元素断裂螺栓实测值未使用新螺栓实测值
SiMnS
0.0090.00r7
P
0.0130.010
Cr
MoCu
0.386
0.1840.172
0.5320.528
0.950
0.2250.187
0.004O.00l
0.380
0.906
表2螺栓力学性能试验结果
Table2
The
Rpo
的。从组织形态上看,断裂螺栓组织呈现明显的板条状马氏体,2000倍的放大倍数下,看不到明显的碳化物析出,而未断裂螺栓则为典型的回火索氏体组织。1.3断口微观分析
采用JSM-6490LV扫描电镜对断口形貌进行了观察,断口源区、扩展区均呈现沿晶断裂特征,见图4。为了分析断裂性质,采用新螺栓冲击试样和断裂螺栓冲击试样进行了断口分析,在断裂螺栓冲击试样断口中同样发现存在沿晶断裂特征,而新螺栓试样断口形貌显示为准解理断裂(见图5)。
2螺栓断裂原因分析
mechanicalpropertiesresultsofthebolts
2
试验项目断裂螺栓实测值未使用新螺栓实测值
R。/MPa
A5
Z
Ah
HBS
/MPa
(%)
10.O
(%)
37.O
14
/J
14
420
429
l130
l
5lO
900115015.553.54655341345
表3金相检验结果
Table3
Themetallographicresults
examination
ofthebolts夹杂物
D2.0D2.0
试验项目l断裂螺栓试样l末使用新螺栓
显微组织马氏体回火索氏体
脱碳层
O.10mmO.15
mlTl
晶粒度
6~76—7
从试验结果看,断裂螺栓材料化学成分符合GB/
T
3077对42CrMoA材质的化学成分要求,而力学
从断裂情况来看,螺栓装配1天后发生断裂脱落,同时断口分析显示断裂为沿晶脆断,则失效螺栓的断裂原因应为延迟断裂。延迟断裂是指在静应力作用下的材料,经过一定时间后突然脆性破坏的一种现象。由于高强度螺栓属于应力集中严重的多缺口零件,承受轴向预紧拉伸力和工作应力,此应力与螺栓中的氢发生相互作用往往会引起延迟断裂。钢的强度愈高,对延迟断裂愈敏感。就高强度螺栓而言,其抗拉强度超过1
200
性能试验结果显示断裂螺栓的伸长率、冲击功均低于标准要求,同时强度和硬度远高于正常螺栓。螺栓的宏观检验结果显示材料存在方框型偏析1.5级,见图2。从金相检验结果上看断裂螺栓金相组织为回火马氏体(见图3),而未使用的新螺栓材料为回火索氏体组织。
图3~图6为断裂螺栓和新螺栓试样的金相组织照片,侵蚀剂为4%硝酸酒精溶液,2000倍组织照片是通过13本VHX-600E超景深显微镜拍摄
MPa时,即使在自然环境中也隐藏着延迟断裂的
图3螺栓金相照片
Figure3
Thephotomicrographoffractured
bolt
16
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No.6
November2009
图4断口扫描电镜二次电子像
Figure4
Thesecondaryelectronimageofthefracturescanningelectronmicroscope
图5
Figure5
冲击试样断口扫描电镜二次电子像
Thesecondaryelectronimageofthefracturescanningelectronmicroscopeofthekeyholespecimen
图6金相组织扫描电镜二次电子像
Figure6
Thesecondaryelectronimageofthemetallographie
structure
scanningelectronmicroscope
可能性‘¨。而此次断裂失效的螺栓抗拉强度高达1
500
开裂[22。从断裂失效的螺栓取样进行低倍检验发现,该失效螺栓也存在方框偏析,级别为1.5级。
(下转第39页)
17
MPa,对延迟断裂敏感性很高。另外,方
框偏析会导致材料材质不均,将促进螺栓的延迟
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No.6
November2009
果模拟不准确,或者是模拟运算原理(刚塑性方程和有限元模型)不准,或者是边界条件不合适。总之,大锻件生产企业的数字模拟在应用上的确比较少,比较薄弱。
(3)计算机辅助工艺编制CAPP(Computer—
AidedProcess
企业的业务流程问题,也是信息化应用薄弱的问题。
以上列举了大锻件面临的问题与挑战。问题往往是改进的机会和课题,困难就是天赐的机遇和挑战。有理由认为,我国大锻件生产企业当前迫切需要解决的问题是:(1)大锻件锻压工艺参数化的研究;(2)业务流程的改进和创新,实施精益生产和卓越运营;(3)信息化实施、开发和创新。
参考文献
[1]DavidTaylor,DavidBnmt.生产运营与供应链管理一精益方
法.丁立言等译.第一版.北京:清华大学出版社。2004.[2]RichardB.Chase等.运营管理(英文版原书第1l版).任建
标译注.第一版.北京:机械工业出版社,2007.[3]
吕茂寒,齐作玉.发电机转子、低压汽轮机转子锻造技术的进展.大型铸锻件,1991,(1~2):64—72.[4]
齐作玉.管理信息系统的选择.机械制造,2004,(2):46—
48.
Planning)应用结果不理想:它有两
层含义,一方面是使用者或大锻件技术人员对新生事物的认识不足,甚至有排斥新事物的个人主观问题;另一方面是CAPP本身还不够“傻瓜"L4|,尚需要改进和完善。不管如何,只要CAPP用的不好,没有发挥出显著效益,就是信息化薄弱的问题。
(4)业务管理系统与技术辅助系统没有集成:业务管理信息系统比如ERP,在大批量生产的装配型企业和流程型企业的效果明显。然而,大锻件生产的工艺技术复杂独特,生产特征又是单件小批量、周期长,如果业务管理系统与技术辅助系统没有很好的集成,就会导致业务管理信息系统的应用效果不明显、应用推广难度加大。为此,业务管理系统与技术辅助系统的集成对自由锻生产企业是尤其重要的。没有或缺少集成,是
[5]齐作玉等.大锻件锻压工艺傻瓜软件的研究.大型铸锻件,1996,(2).1—3.
编辑龙礼建
—+—-—-————■—-一.—・-●—-+——+—+-+-+-■—-—卜・—●_—卜—+—..——+—_.—-—●—+斗—+—+—..——..衅-+-—卜・—卜——卜——卜—・卜嘲-卜-—●——+—-●—-+-'-4---.-4-—-.—・忡—●H
(上接第17页)
生了延迟断裂。此外根据低倍检验结果,螺栓材质存在的方框偏析也促使了延迟断裂的发生。3结论
通过试验分析得出结论,该批失效螺栓的断裂方式为延迟断裂,其原因为回火程度不足,致使强度过高。为了预防类似事故的再次发生,应充分重视高强螺栓的抗延迟断裂性能,增加高强螺栓的抗拉强度上限值要求,并控制制造、装配各个过程中不利于抗断裂能力的环境因素。
参考文献
[1]
郑琛,朱金华.13.9级ADFl发动机螺栓的延迟断裂分析[J].空军工程大学学报(自然科学版),2003,5(4):10一
12.
螺栓制造厂反馈的调查结果为该批螺栓在制造厂遗漏了回火工艺,导致了强度和硬度过高。如果遗漏工序,螺栓组织应为马氏体组织(见图6b),硬度也会高于420HBS。从金相组织上看,断裂螺栓马氏体板条内已经析出部分碳化物,而从该螺栓上取样进行淬火处理的试样金相组织则完全为板条状马氏体,未见碳化物析出。由此可见该批螺栓并非遗漏回火工艺,而是回火程度不足,从而造成强度过高。大量研究表明延迟断裂抗力与回火温度有关,回火温度越高、延迟断裂抗力越高。这是因为回火工艺使碳化物在晶内弥散析出,因而将氢捕集在晶内,减少了原奥氏体晶界氢的捕集量,有利于抑制脆性的沿晶断裂po。
由于回火工艺对高强度螺栓的耐延迟断裂抗力有显著影响,因此在高强螺栓制造过程中有最低回火温度的要求。为了保证高强度螺栓的耐延迟断裂性能,用42CrMo钢制作的10.9级和12.9级螺栓淬火后的回火温度一般不低于500℃【4J。因此,该批螺栓发生断裂脱落的直接原因是制造厂遗漏了回火工序,致使该批螺栓在装配之后发
[2]李建平,黄文长,冯继军.12.9级缸盖螺栓的延迟断裂分析
[J].汽车科技,2001,4(4):16一18.
[3】惠卫军,董瀚,翁宇庆,等.Mo对高强度钢延迟断裂行为的
影响[J].金属学报,2004,12(12)i1274—1280.[4]
惠卫军,董瀚,翁字庆,等.高强度螺栓钢的合金设计和性能[J].钢铁研究学报,2003.4(2):30—33.
编辑邓玉
39
10.9级高强度螺栓断裂分析
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
张邦强, 谢娟
东方汽轮机有限公司材料研究中心,四川,618203大型铸锻件
HEAVY CASTING AND FORGING2009(6)
参考文献(4条)
1.惠卫军;董瀚;翁宇庆 高强度螺栓钢的合金设计和性能[期刊论文]-钢铁研究学报 2003(02)2.惠卫军;董瀚;翁宇庆 Mo对高强度钢延迟断裂行为的影响[期刊论文]-金属学报 2004(12)3.李建平;黄文长;冯继军 12.9级缸盖螺栓的延迟断裂分析[期刊论文]-汽车科技 2001(04)
4.郑琛;朱金华 13.9级ADF1发动机螺栓的延迟断裂分析[期刊论文]-空军工程大学学报(自然科学版) 2003(04)
本文链接:http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_dxzdj200906005.aspx
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No.6
November2009
10.9级高强度螺栓断裂分析
张邦强谢娟
(东方汽轮机有限公司材料研究中心,四川618203)
摘要:3支10.9级42CrMoA高强度螺栓装配后发生断裂,经分析是因为回火不足导致材料强度过高,从而引起了延迟断裂。明确指出42CrMoA钢制作的10.9级和12.9级螺栓淬火后的回火温度一般不低于500。C,可有效提高延迟断裂抗力。
关键词:螺栓;失效分析;延迟断裂;回火热处理中图分类号:TG
115.5+7
文献标识码:A
10.9
Hi曲StrengthBoltFractureAnalysis
ZhangBangqiang,XieJuan
Abstract:Three10.9highstrengthbolts
OCCUI'8
fractureafterthemassembled,itisthatundertemperingresultsin
delayedfracturebyanalyzing.Andindicateclearlythatthetemperingtemperatureof10.9and12.9boltsmadeof
42CrMoAsteelis
not
under500。Cafter
quenching,and
80to
increasethedehyed
fractureresistanceofboltseffective—
ly.
Keywords:bolt;failure
analysis;delayedfracture;temper
treatment
3支10.9级M30高强螺栓在进行风电轮毂装配后,发生了断裂脱落事故,断裂时间为装配完成1天之后。螺栓材质为42CrMoA,杆长250mm。断裂位置均位于六角螺栓头部。装配过程为了控制力矩采用了力矩扳手。为了分析高强度螺栓断裂的原因,我们搜集了断裂样品,进行了综合试验分析。l试验分析1.1断口宏观分析
图l为断裂脱落螺栓头的断口形貌,断口中局部颜色较深是由于断裂后浸入油渍形成的。从断口可以看出,断裂源区位于尺角外缘处(见图1箭头所示位置),裂纹扩展至I/2半径处,出现了纤维状断口特征,之后裂纹发生了快速扩展。整个断口较为平整,呈典型的脆性断裂特征。图2为螺杆部分宏观检验照片。1.2常规理化分析
在断裂螺杆上取样进行了化学成分、力学性能和金相组织检验分析,结果见表1、表2和表3。
Figure1
Thehead
appearanceoffracturedboltFigure2
The
macrographicexaminationofthe
8crew
part
收稿日期:2009—08—20
15
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表1实测螺栓化学成分(质量分数。%l
Table1
The
C
chemicalcompositionofthebolts{ma鹤fraction,%)
—
元素断裂螺栓实测值未使用新螺栓实测值
SiMnS
0.0090.00r7
P
0.0130.010
Cr
MoCu
0.386
0.1840.172
0.5320.528
0.950
0.2250.187
0.004O.00l
0.380
0.906
表2螺栓力学性能试验结果
Table2
The
Rpo
的。从组织形态上看,断裂螺栓组织呈现明显的板条状马氏体,2000倍的放大倍数下,看不到明显的碳化物析出,而未断裂螺栓则为典型的回火索氏体组织。1.3断口微观分析
采用JSM-6490LV扫描电镜对断口形貌进行了观察,断口源区、扩展区均呈现沿晶断裂特征,见图4。为了分析断裂性质,采用新螺栓冲击试样和断裂螺栓冲击试样进行了断口分析,在断裂螺栓冲击试样断口中同样发现存在沿晶断裂特征,而新螺栓试样断口形貌显示为准解理断裂(见图5)。
2螺栓断裂原因分析
mechanicalpropertiesresultsofthebolts
2
试验项目断裂螺栓实测值未使用新螺栓实测值
R。/MPa
A5
Z
Ah
HBS
/MPa
(%)
10.O
(%)
37.O
14
/J
14
420
429
l130
l
5lO
900115015.553.54655341345
表3金相检验结果
Table3
Themetallographicresults
examination
ofthebolts夹杂物
D2.0D2.0
试验项目l断裂螺栓试样l末使用新螺栓
显微组织马氏体回火索氏体
脱碳层
O.10mmO.15
mlTl
晶粒度
6~76—7
从试验结果看,断裂螺栓材料化学成分符合GB/
T
3077对42CrMoA材质的化学成分要求,而力学
从断裂情况来看,螺栓装配1天后发生断裂脱落,同时断口分析显示断裂为沿晶脆断,则失效螺栓的断裂原因应为延迟断裂。延迟断裂是指在静应力作用下的材料,经过一定时间后突然脆性破坏的一种现象。由于高强度螺栓属于应力集中严重的多缺口零件,承受轴向预紧拉伸力和工作应力,此应力与螺栓中的氢发生相互作用往往会引起延迟断裂。钢的强度愈高,对延迟断裂愈敏感。就高强度螺栓而言,其抗拉强度超过1
200
性能试验结果显示断裂螺栓的伸长率、冲击功均低于标准要求,同时强度和硬度远高于正常螺栓。螺栓的宏观检验结果显示材料存在方框型偏析1.5级,见图2。从金相检验结果上看断裂螺栓金相组织为回火马氏体(见图3),而未使用的新螺栓材料为回火索氏体组织。
图3~图6为断裂螺栓和新螺栓试样的金相组织照片,侵蚀剂为4%硝酸酒精溶液,2000倍组织照片是通过13本VHX-600E超景深显微镜拍摄
MPa时,即使在自然环境中也隐藏着延迟断裂的
图3螺栓金相照片
Figure3
Thephotomicrographoffractured
bolt
16
《大型铸锻件》
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图4断口扫描电镜二次电子像
Figure4
Thesecondaryelectronimageofthefracturescanningelectronmicroscope
图5
Figure5
冲击试样断口扫描电镜二次电子像
Thesecondaryelectronimageofthefracturescanningelectronmicroscopeofthekeyholespecimen
图6金相组织扫描电镜二次电子像
Figure6
Thesecondaryelectronimageofthemetallographie
structure
scanningelectronmicroscope
可能性‘¨。而此次断裂失效的螺栓抗拉强度高达1
500
开裂[22。从断裂失效的螺栓取样进行低倍检验发现,该失效螺栓也存在方框偏析,级别为1.5级。
(下转第39页)
17
MPa,对延迟断裂敏感性很高。另外,方
框偏析会导致材料材质不均,将促进螺栓的延迟
《大型铸锻件》
HEAVYCASTINGANDFORGING
No.6
November2009
果模拟不准确,或者是模拟运算原理(刚塑性方程和有限元模型)不准,或者是边界条件不合适。总之,大锻件生产企业的数字模拟在应用上的确比较少,比较薄弱。
(3)计算机辅助工艺编制CAPP(Computer—
AidedProcess
企业的业务流程问题,也是信息化应用薄弱的问题。
以上列举了大锻件面临的问题与挑战。问题往往是改进的机会和课题,困难就是天赐的机遇和挑战。有理由认为,我国大锻件生产企业当前迫切需要解决的问题是:(1)大锻件锻压工艺参数化的研究;(2)业务流程的改进和创新,实施精益生产和卓越运营;(3)信息化实施、开发和创新。
参考文献
[1]DavidTaylor,DavidBnmt.生产运营与供应链管理一精益方
法.丁立言等译.第一版.北京:清华大学出版社。2004.[2]RichardB.Chase等.运营管理(英文版原书第1l版).任建
标译注.第一版.北京:机械工业出版社,2007.[3]
吕茂寒,齐作玉.发电机转子、低压汽轮机转子锻造技术的进展.大型铸锻件,1991,(1~2):64—72.[4]
齐作玉.管理信息系统的选择.机械制造,2004,(2):46—
48.
Planning)应用结果不理想:它有两
层含义,一方面是使用者或大锻件技术人员对新生事物的认识不足,甚至有排斥新事物的个人主观问题;另一方面是CAPP本身还不够“傻瓜"L4|,尚需要改进和完善。不管如何,只要CAPP用的不好,没有发挥出显著效益,就是信息化薄弱的问题。
(4)业务管理系统与技术辅助系统没有集成:业务管理信息系统比如ERP,在大批量生产的装配型企业和流程型企业的效果明显。然而,大锻件生产的工艺技术复杂独特,生产特征又是单件小批量、周期长,如果业务管理系统与技术辅助系统没有很好的集成,就会导致业务管理信息系统的应用效果不明显、应用推广难度加大。为此,业务管理系统与技术辅助系统的集成对自由锻生产企业是尤其重要的。没有或缺少集成,是
[5]齐作玉等.大锻件锻压工艺傻瓜软件的研究.大型铸锻件,1996,(2).1—3.
编辑龙礼建
—+—-—-————■—-一.—・-●—-+——+—+-+-+-■—-—卜・—●_—卜—+—..——+—_.—-—●—+斗—+—+—..——..衅-+-—卜・—卜——卜——卜—・卜嘲-卜-—●——+—-●—-+-'-4---.-4-—-.—・忡—●H
(上接第17页)
生了延迟断裂。此外根据低倍检验结果,螺栓材质存在的方框偏析也促使了延迟断裂的发生。3结论
通过试验分析得出结论,该批失效螺栓的断裂方式为延迟断裂,其原因为回火程度不足,致使强度过高。为了预防类似事故的再次发生,应充分重视高强螺栓的抗延迟断裂性能,增加高强螺栓的抗拉强度上限值要求,并控制制造、装配各个过程中不利于抗断裂能力的环境因素。
参考文献
[1]
郑琛,朱金华.13.9级ADFl发动机螺栓的延迟断裂分析[J].空军工程大学学报(自然科学版),2003,5(4):10一
12.
螺栓制造厂反馈的调查结果为该批螺栓在制造厂遗漏了回火工艺,导致了强度和硬度过高。如果遗漏工序,螺栓组织应为马氏体组织(见图6b),硬度也会高于420HBS。从金相组织上看,断裂螺栓马氏体板条内已经析出部分碳化物,而从该螺栓上取样进行淬火处理的试样金相组织则完全为板条状马氏体,未见碳化物析出。由此可见该批螺栓并非遗漏回火工艺,而是回火程度不足,从而造成强度过高。大量研究表明延迟断裂抗力与回火温度有关,回火温度越高、延迟断裂抗力越高。这是因为回火工艺使碳化物在晶内弥散析出,因而将氢捕集在晶内,减少了原奥氏体晶界氢的捕集量,有利于抑制脆性的沿晶断裂po。
由于回火工艺对高强度螺栓的耐延迟断裂抗力有显著影响,因此在高强螺栓制造过程中有最低回火温度的要求。为了保证高强度螺栓的耐延迟断裂性能,用42CrMo钢制作的10.9级和12.9级螺栓淬火后的回火温度一般不低于500℃【4J。因此,该批螺栓发生断裂脱落的直接原因是制造厂遗漏了回火工序,致使该批螺栓在装配之后发
[2]李建平,黄文长,冯继军.12.9级缸盖螺栓的延迟断裂分析
[J].汽车科技,2001,4(4):16一18.
[3】惠卫军,董瀚,翁宇庆,等.Mo对高强度钢延迟断裂行为的
影响[J].金属学报,2004,12(12)i1274—1280.[4]
惠卫军,董瀚,翁字庆,等.高强度螺栓钢的合金设计和性能[J].钢铁研究学报,2003.4(2):30—33.
编辑邓玉
39
10.9级高强度螺栓断裂分析
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
张邦强, 谢娟
东方汽轮机有限公司材料研究中心,四川,618203大型铸锻件
HEAVY CASTING AND FORGING2009(6)
参考文献(4条)
1.惠卫军;董瀚;翁宇庆 高强度螺栓钢的合金设计和性能[期刊论文]-钢铁研究学报 2003(02)2.惠卫军;董瀚;翁宇庆 Mo对高强度钢延迟断裂行为的影响[期刊论文]-金属学报 2004(12)3.李建平;黄文长;冯继军 12.9级缸盖螺栓的延迟断裂分析[期刊论文]-汽车科技 2001(04)
4.郑琛;朱金华 13.9级ADF1发动机螺栓的延迟断裂分析[期刊论文]-空军工程大学学报(自然科学版) 2003(04)
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