30MW生物质锅炉存在的问题原因分析(案例)

30MW 生物质锅炉存在的问题原因分析(案例)

原文出自于豫鑫锅炉:

一、生物质锅炉的现状

30MW 负荷时,氧量保持为3%~6%,总风压为7~7. 5kPa,除尘器压差为700Pa ,炉膛温度保持在800℃,给水温度为224℃,热风温度为220℃,排烟为152℃,引风机电流为 43A ,送风机电流为32A 。

1.燃料

燃料为棉秆、树皮和其他燃料。应用基低位发热量为7500kj/kg左右,燃料水分一般在40%左右,灰分一般为15%以上。

2.生物质锅炉设备目前缺陷

(1)点火风1~4号分门不能操作。

(2)送风机及引风机液力耦合器调节不灵敏,经常出现开度变化5%时液力耦合器转速不跟踪的现象。

(3)生物质锅炉本体漏风点比较多。

(4)吹灰器目前有3个不能投用,其中过热器2个、尾部烟道1个。

(5)除尘器布袋漏灰严重。

(6)缓冲料仓摄像头不清晰,不能判断料仓是否有料。

3.生物质锅炉燃烧存在的问题

(l)炉排上面料层太厚、轻质燃料和硬质燃料掺配,风量不好调配。燃料不能完全燃烧,炉渣中含有很多生料,炉灰中可燃物较多。

(2)引风机前入口负压达到-4. 5kPa左右,大量水蒸气通过烟囱排出,加重了引风机负担。

(3)生物质锅炉漏风严重,在炉膛冒正压时,可以看到大量烟气从炉膛不严密处逸出。

(4)入炉燃料掺配不均匀,机组负荷不能保持稳定,主蒸汽温度及主蒸汽压力波动较大。

二、原因分析

(l)燃料水分及灰分偏大是影响生物质锅炉燃烧的主要因素。燃料特别是树皮水分过大,造成燃料不能充分燃尽。燃料中杂质较多,阻碍燃料与空气的充分混合;同时因为灰分偏高,燃料里的玉米芯糖分含量高,运行人员为了防止炉排结焦加强了炉排振动,致使炉渣中生料含量较多。

(2)为控制炉排振动时炉膛负压的波动,炉排振动的连锁程序是在振动炉排时提前30s 关闭高、中、低一次风门,开启前、后墙二次风门,持续5s 后在30s 内缓慢开启一次风门,关闭二次风门。这样造成生物质锅炉长时间处于缺风情况,氧量需要3min 左右才能恢复到振动前的正常数值,导致燃烧不充分,飞灰可燃物偏高。

(3)除尘器除尘效果差,生物质锅炉本体漏风点多,运行人员为了控制在炉排振动时烟囱不冒黑烟,生物质锅炉房不冒正压,大幅降低中端一次风的开度,也造成炉排上燃料缺氧燃烧的情况。

(4)生物质锅炉本体漏风点多加上燃料的特性,造成水冷套不能形成严密的料塞,大量冷风进入炉内,降低炉膛火焰温度,致使燃烧不充分,同时造成了引风机出力增加。为维持炉膛负压,送风机出力偏小,一次风压偏低,不能有效穿透料层充分燃烧。

(5)入炉燃料掺配不均匀,特别是交接班前后一个小时,经常出现机组负荷忽高忽低的现象,主蒸汽温度及主蒸汽压力大幅波动。生物质锅炉燃烧不稳定,运行人员调整困难。

30MW 生物质锅炉存在的问题原因分析(案例)

原文出自于豫鑫锅炉:

一、生物质锅炉的现状

30MW 负荷时,氧量保持为3%~6%,总风压为7~7. 5kPa,除尘器压差为700Pa ,炉膛温度保持在800℃,给水温度为224℃,热风温度为220℃,排烟为152℃,引风机电流为 43A ,送风机电流为32A 。

1.燃料

燃料为棉秆、树皮和其他燃料。应用基低位发热量为7500kj/kg左右,燃料水分一般在40%左右,灰分一般为15%以上。

2.生物质锅炉设备目前缺陷

(1)点火风1~4号分门不能操作。

(2)送风机及引风机液力耦合器调节不灵敏,经常出现开度变化5%时液力耦合器转速不跟踪的现象。

(3)生物质锅炉本体漏风点比较多。

(4)吹灰器目前有3个不能投用,其中过热器2个、尾部烟道1个。

(5)除尘器布袋漏灰严重。

(6)缓冲料仓摄像头不清晰,不能判断料仓是否有料。

3.生物质锅炉燃烧存在的问题

(l)炉排上面料层太厚、轻质燃料和硬质燃料掺配,风量不好调配。燃料不能完全燃烧,炉渣中含有很多生料,炉灰中可燃物较多。

(2)引风机前入口负压达到-4. 5kPa左右,大量水蒸气通过烟囱排出,加重了引风机负担。

(3)生物质锅炉漏风严重,在炉膛冒正压时,可以看到大量烟气从炉膛不严密处逸出。

(4)入炉燃料掺配不均匀,机组负荷不能保持稳定,主蒸汽温度及主蒸汽压力波动较大。

二、原因分析

(l)燃料水分及灰分偏大是影响生物质锅炉燃烧的主要因素。燃料特别是树皮水分过大,造成燃料不能充分燃尽。燃料中杂质较多,阻碍燃料与空气的充分混合;同时因为灰分偏高,燃料里的玉米芯糖分含量高,运行人员为了防止炉排结焦加强了炉排振动,致使炉渣中生料含量较多。

(2)为控制炉排振动时炉膛负压的波动,炉排振动的连锁程序是在振动炉排时提前30s 关闭高、中、低一次风门,开启前、后墙二次风门,持续5s 后在30s 内缓慢开启一次风门,关闭二次风门。这样造成生物质锅炉长时间处于缺风情况,氧量需要3min 左右才能恢复到振动前的正常数值,导致燃烧不充分,飞灰可燃物偏高。

(3)除尘器除尘效果差,生物质锅炉本体漏风点多,运行人员为了控制在炉排振动时烟囱不冒黑烟,生物质锅炉房不冒正压,大幅降低中端一次风的开度,也造成炉排上燃料缺氧燃烧的情况。

(4)生物质锅炉本体漏风点多加上燃料的特性,造成水冷套不能形成严密的料塞,大量冷风进入炉内,降低炉膛火焰温度,致使燃烧不充分,同时造成了引风机出力增加。为维持炉膛负压,送风机出力偏小,一次风压偏低,不能有效穿透料层充分燃烧。

(5)入炉燃料掺配不均匀,特别是交接班前后一个小时,经常出现机组负荷忽高忽低的现象,主蒸汽温度及主蒸汽压力大幅波动。生物质锅炉燃烧不稳定,运行人员调整困难。


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