臭氧催化氧化工艺深度处理印染废水_陆洪宇

第7卷第8期

环境工程学报

Vol .7,No .8Aug .2013

2013年8月

臭氧催化氧化工艺深度处理印染废水

陆洪宇

1

马文成

2

张梁

1,2

陈志强

2*

(1.哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院,哈尔滨150001;

2.哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090)

Al 2O 3的制备条件进行优化,摘要采用正交实验对催化剂NiO /γ-并探讨臭氧催化氧化法对于印染废水的深度处

理效能。结果表明,最优的催化剂制备条件为:浸渍液浓度为3%、浸渍时间为4h 、灼烧温度为450ħ 、灼烧时间为3h 。臭

COD 浓度由84.22mg /L降低至50.00mg /L以下;氨氮浓度由10.88mg /L降低至5.01mg /L;氧催化氧化反应15min 时,

色度去除率达到69%,明显高于单纯臭氧氧化的反应效率。

关键词

臭氧催化氧化

X703

深度处理文献标识码

印染废水A

9108(2013)08-2873-04文章编号1673-中图分类号

Advanced treatment of dyeing wastewater using catalytic ozonation process

Lu Hongyu 1

Ma Wencheng 2

2

Zhang Liang 1,

Chen Zhiqiang 2

(1.College of Aerospace and Civil Engineering ,Harbin Engineering University ,Harbin 150001,China ;

2.State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment ,Harbin Institute of Technology ,Harbin 150090,China )

Abstract The preparation method of NiO /γ-Al 2O 3as catalyst was optimized through orthogonal test and

the advanced treatment efficiency of dyeing wastewater through catalytic ozonation process was also discussed.Results showed that the optimal catalyst preparation conditions are :impregnating solution concentration of 3%,immersion time of 4h ,burning temperature of 450ħ and burning time of 3h.When kept ozone oxidation of 15

N concentration decreased from min ,COD concentration decreased from 84.22mg /Lto 50.00mg /L,the NH 3-10.88mg /Lto 5.01mg /L,and the chromaticity removal rate reached to 69%,which showed higher reaction ef-ficiency than that of single ozone oxidation process.

Key words catalytic ozonation ;advanced treatment ;dyeing wastewater 我国是纺织品生产和出口的大国,全行业规模以上企业数量和累计工业总产值在不断上升。然而在产业蓬勃发展的同时,所带来的环境污染问题,尤其是印染废水水污染问题也日趋严重。据国家环保部统计,中国纺织业每年排放约25亿t 废水,其中

[1]

印染废水占排放总量的80%。

印染废水包括预处理阶段排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水;染色工序排出染色废水;印花工序排出印花废水和皂液废水;整理工序则排出整理废水,具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业

[2-6]

。近年来由于化学纤维织物和整理技术的废水

PVA 浆料、发展,人造丝碱解物、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,使传统二级生物处理系统的污染物降解能力得到抑制,且处理后废水中仍含有一些难生物降解和成色的有机物,影响废

[7]

水的达标排放和回用。

臭氧氧化法鉴于其溶于水中能产生具有强氧化

性的羟基自由基,在氧化分解废水中的难降解有机

降低出水COD 浓度、提高废水可生化性的同时物,

从而达到破坏印染废水中染料的发色或助色基团,

因此很多科研人员在这一方面开展了研脱色效果,[8-13]

。然而,所得出的结论多是基于将臭氧究工作

将其用于二级生物处氧化作为预处理工艺而得出,

理尾水深度处理的研究不多,且集中于考察单一水质指标的变化规律和单纯采用臭氧氧化的处

[16,17]

。对于采用臭氧催化氧化工艺对二级理效能

生物处理尾水进行深度处理的研究还鲜见报道。

本研究以经水解酸化-接触氧化法为主体工艺

基金项目:国家水体污染控制重大专项(2012ZX07201003);教育部

12-0156)新世纪优秀人才项目(NCET-收稿日期:2012-06-12;修订日期:2012-10-25

作者简介:陆洪宇(1975 ),男,工学博士,主要从事污水生物处理

mail :upder@163.com 研究。E-E-mail :czqhit@163.com *通讯联系人,

[14,15]

2874

环境工程学报

表1因素水平

Table 1Factors and levels

浸渍液浓度(%)

137

浸渍时间(h )

4812

灼烧温度(ħ )

350450550

第7卷

处理后的印染废水尾水为研究对象,探讨了催化剂NiO /γ-Al 2O 3的制备方法,并考察了相应臭氧催化

以期为实际工程氧化工艺对废水的深度处理效能,

中应用提供理论依据和数据支持。

灼烧时间(h )

345

1

1.1

实验材料与方法

实验用水

实验采用生活污水与模拟印染废水的混合废水作为原水(体积比=1ʒ 1),其目的在于促进主体工艺中微生物种群的协同代谢作用。生活污水采用某小区内生活污水;模拟染料废水采用酸性大红、碱性嫩黄、碱性品蓝三种市售染料进行人工配制,每

氨种25mg /L。平均进水COD 浓度为539.6mg /L,

pH 值在6.5 色度550倍,氮浓度60 70mg /L,

7.5。

臭氧催化氧化反应器进水为混合废水经水解酸化-接触氧化装置处理后的尾水。平均进水COD 浓度为80 85mg /L,氨氮浓度10 12mg /L,色度250

pH 值在6.9 7.2。倍,

1.2实验装置及流程

臭氧催化氧化反应装置如图1所示

25min 。将所制得催化剂分别加入200mL 主体工艺沉淀池出水中,进行臭氧催化氧化实验。以色度

4

去除率作为考察指标,按照L 9(3)正交表安排正交

如表2所示。实验,

表2正交实验设计

Table 2Design of orthogonal test

序号123456789

浸渍液浓度(%)

111333777

浸渍时间(h )

[1**********]2

灼烧温度(ħ )[***********]550350450

灼烧时间(h )

345534453

1.3.2

臭氧催化氧化处理效能分析

将制备的催化剂4g 和200mL 主体工艺沉淀池

在搅拌速度恒定的条件下出水置于具塞锥形瓶中,

(150r /min),通入臭氧进行反应。臭氧发生器流量

5、10、15、浓度为1.25mg /L。反应时间0、为30L /h,

20和25min 进行取样,测定水样的水质变化情况。1.4检测项目和方法

18]。实验中所检测指标及分析方法均参照文献[

2

图1

Fig.1

实验装置图

Schematic diagram of experimental devices

实验结果及讨论

2.1

臭氧发生器产生的臭氧通入锥形瓶中与水样进

其流量由转子流量计调节。采用磁力搅拌行反应,

器对锥形瓶中反应液进行搅拌,以保证催化剂、臭氧和水样以充分接触。1.3实验方法

1.3.1催化剂制备正交实验设计

选择浸渍溶液浓度,浸渍时间,灼烧温度和灼烧时

Al 2O 3催化剂制备过程中的主要影响因间为NiO/γ-素,分别按3个水平进行正交实验设计,如表1所示。

控制臭氧发生器流量为30L /h ,反应时间为

催化剂制备条件选择

由正交实验设计软件得出直观分析表如表3所示。

NiO /γ-Al 2O 3催化剂的最优制备由表3可知,

条件为浸渍液浓度3%,浸渍时间4h ,灼烧温度450ħ ,灼烧时间3h 。因此按照如下方法制备催化剂:以浓度为3%(按金属Ni 质量计)的硝酸镍溶液

将活性Al 2O 3载体浸渍于浸渍液中4h ;为浸渍液,

然后排出上清液,将负载后的活性Al 2O 3置于烘箱中85ħ 干燥;干燥后样品,置于马弗炉中450ħ ,灼烧3h ,制得催化剂成品。

图2表示活性Al 2O 3载体表面和所制备的NiO /γ-Al 2O 3催化剂表面的SEM 照片。可以看出,

第8期陆洪宇等:臭氧催化氧化工艺深度处理印染废水

2875

在活性Al 2O 3载体表面存在稀疏的孔隙,使活性25min 时终止反应,臭氧催化氧化法对氨氮去除率Al 2O 3具有一定的吸附性能。而在NiO /γ-Al 2O 3催达到55%,氨氮浓度由最初的10.88mg /L降低为

化剂表面已经形成一定数量的NiO 晶粒(颜色较暗4.95mg /L。同样的情况也出现在系统对有机物和

说明经过上述制备步骤,已经色度的去除方面。从图4中可以看出,反应10min 的片状和颗粒状物质),

令NiO 负载在活性Al 2O 3载体上。时,臭氧催化氧化对COD 的去除率接近55%,相比

COD 单纯臭氧氧化去除提高18%;反应15min 时,表3直观分析表

值由84.22mg /L降低至50.00mg /L以下;反应20Table 3Intuitive analysis table

min 后,臭氧催化氧化对COD 的去除率趋于平稳,浸渍液浸渍时间灼烧温度灼烧时间色度

因素

(h )(ħ )(h )浓度(%)去除率(%)而单纯臭氧氧化对COD 的去除率仍在升高。

实验1

实验2实验3实验4实验5实验6实验7实验8实验9均值1均值2均值3极差

[1**********].41373.37372.3972.960

[1**********]270.97372.37772.8331.860

[***********][1**********].23374.99070.9604.757

[1**********].62370.60372.9572.

354

68.0672.2070.9876.1173.1570.8668.7571.7876.66

图2Fig.2

Al 2O 3活性Al 2O 3和NiO /γ-催化剂的SEM 照片

SEM photographs of γ-Al 2O 3and NiO /γ-Al 2O 3catalyst

2.2

臭氧催化氧化深度处理印染废水效能分析

实验对比了在其他反应条件相同条件下,单纯

Al 2O 3催化剂后臭氧催化氧臭氧氧化和加入NiO /γ-化在相同反应时间内对印染废水的深度处理效能,

实验结果如图3 图5所示。

图3表示了氨氮的去除情况。可以看出,NiO /γ-Al 2O 3催化剂的加入明显加快了臭氧氧化的

因此在相同的反应时间内,使氨氮得以快反应速率,

速去除。当反应10min 时,臭氧催化氧化对氨氮的去除率接近于单纯臭氧氧化的2倍;反应15min 时,氨氮浓度由10.88mg /L降低至5.01mg /L;反应20min 后,臭氧催化氧化对氨氮的去除率趋于平稳,而单纯臭氧氧化对氨氮的去除率仍在升高。在

Al 2O 3催化作用下,由图5可以看出,在NiO /γ-臭氧氧化反应速率明显提高,反应15min 时,色度

去除率达到69%;反应20min 时色度去除率趋于平稳,达到72%左右,而单纯臭氧氧化对色度的去除率只有48%。

2876

环境工程学报第7卷

3结论

2010,30(3):37-40水处理,

Wang X.J.Research on advanced treatment of Xu Q.K.,

printing and dyeing wastewater.Industrial Water Treat-ment ,2010,30(3):37-40(in Chinese )

Al 2O 3催化剂的制备条通过正交实验对NiO /γ-

件进行优化,最优的催化剂制备条件为:浸渍液浓度

[8]史惠祥,赵伟荣,汪大翚.偶氮染料的臭氧氧化机理研

浸渍时间为4h ,灼烧温度为450ħ ,灼烧时为3%,2003,37(6):734-738究.浙江大学学报(工学版),

间为3h 。与单纯臭氧氧相比,臭氧催化氧化明显提Shi H.X.,Zhao W.R.,Wang D.H.Ozonation mecha-高了臭氧对于印染废水二级生物处理尾水中污染物nism of azo dye.Journal of Zhejiang University (Engineer-COD 和色度指在反应15min 后,氨氮、的降解速率,ing Science ),2003,37(6):734-738(in Chinese )

9]Chen T.Y.,Kao C.M.,Hong A.,et al.Application of 中一级标准的[标均能够达到《污水综合排放标准》

ozone on the decolorization of reactive dyes-Orange-13and 进而为高效深度处理印染废水提供了新要求,

Blue-19.Desalination ,2009,249(3):1238-1242的思路。参考文献

[1]国家环保部.2010年环境统计年报.http ://zls.mep.

gov.cn /hjtj/nb/2010tjnb/201201/t20120118_222727.htm [2]汪晓军,顾晓扬,简磊.纺织印染厂废水的深度处理中

2009,27(6):3-5试及工程应用.环境工程,

[10]Wu J.N.,Doan H.,Upreti S.Decolorization of aqueous

nal ,2008,142(2):156-160

[11]Thrhan K.,Durukan I.,Ozturkcan S.A.,et al.Decol-orization of textile basic dye in aqueous solution by ozone.Dyes and Pigments ,2012,92(3):897-901

textile reactive dye by ozone.Chemical Engineering Jour-

12]Bagha A.R.T.,Mahmoodi N.M.,Menger F.M.Degrada-Wang X.J.,Gu X.Y.,Jian L.Pilot plant study on ad-[

tion of a persistent organic dye from colored textile wastewater vanced treatment of textile wastewater.Environmental Engi-neering ,2009,27(6):3-5(in Chinese )

3]许开,[彭会清,董冰岩.高压脉冲放电等离子体处理活

3B 染料废水.化工环保,2011,31(3):214-217性X-Xu K.,Peng H.Q.,Dong B.Y.Treatment of reactive Red X-3B dye wastewater by high voltage pulse discharge

by ozonation.Desalination ,2010,260(1-3):34-38

[13]Khadhraoui M.,Trabelsi H.,Ksibi M.,et al.Discolora-tion and detoxicification of a congo red dye solution by means of ozone treatment for a possible water reuse.Jour-nal of Hazardous Materials ,2009,161(2-3):974-981

14]Ciardelli G.,Capannelli G.,Bottino A.Ozone treatment plasma.Environmental Protection of Chemical Industry ,[

of textile wastewaters for reuse.Wat.Sci.Technol.,2011,31(3):214-217(in Chinese )[4]闫金霞,雷庆铎,王燕.铁屑-烟道灰内电解处理模拟

2010,3(3):196-198分散大红GS 染料废水.化工环保,

Yan J.X.,Lei Q.D.,Wang Y.Treatment of simulated dye wastewater containing disperse scarlet GS by scrap iron flue dust internal electrolysis process.Environmental Protection of Chemical Industry ,2010,3(3):196-198(in Chinese )[5]张静,张惠灵,麻园,等.Fe 2O 3/膨润土微波诱导氧化

2010,30(3):214-218处理染料废水.化工环保,

Zhang J.,Zhang H.L.,Ma Y.,et al.Treatment of dye wastewater by microwave induced oxidation process with Fe 2O 3/bentonitecatalyst.

Environmental Protection of

2010,30(3):214-218(in Chinese )Chemical Industry ,

[6]杨俊,鲁胜,丁艳华.改性赤泥絮凝-臭氧氧化处理模

2010,30(4):287-291拟印染废水.化工环保,

Yang J.,Lu S.,Ding Y.H.Treatment of simulated sye-ing wastewater by modified red mud flocculation-ozone oxi-dation process.Environmental Protection of Chemical In-dustry ,2010,30(4):287-291(in Chinese )

[7]徐绮坤,汪晓军.印染废水深度处理的试验研究.工业

2001,44(5):61-67

[15]Bes-Pia A.,Mendoza-Roca J.A.,Roig-Alcover L.,et

al.Comparison between nanofiltration and ozonation of bi-ologically treated textile wastewater for its reuse in the in-2003,157(1-3):81-86dustry.Desalination ,

[16]李吴,周律,李涛,等.臭氧氧化法深度处理印染废水

2012,32(1):30-34生化处理出水.化工环保,

Li H.,Zhou L.,Li T.,et al.Advanced treatment of bio-treated dyeing wastewater by ozone oxidation process.En-vironmental Protection of Chemical Industry ,2012,32(1):30-34(in Chinese )

[17]王宏洋,管运涛,水野忠雄,等.臭氧氧化法深度处理印

2009,29(6):530-533染废水二级出水.化工环保,

Wang H.Y.,Guan Y.T.,Mizuno T.D.,et al.Advanced treatment of effluent from dyeing wastewater secondary treat-ment by ozonation process.Environmental Protection of Chemical Industry ,2009,29(6):530-533(in Chinese )[18]国家环境保护总局.水和水质监测分析方法(第4版).

2002北京:中国环境科学出版社,

第7卷第8期

环境工程学报

Vol .7,No .8Aug .2013

2013年8月

臭氧催化氧化工艺深度处理印染废水

陆洪宇

1

马文成

2

张梁

1,2

陈志强

2*

(1.哈尔滨工程大学航天与建筑工程学院,哈尔滨150001;

2.哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室,哈尔滨150090)

Al 2O 3的制备条件进行优化,摘要采用正交实验对催化剂NiO /γ-并探讨臭氧催化氧化法对于印染废水的深度处

理效能。结果表明,最优的催化剂制备条件为:浸渍液浓度为3%、浸渍时间为4h 、灼烧温度为450ħ 、灼烧时间为3h 。臭

COD 浓度由84.22mg /L降低至50.00mg /L以下;氨氮浓度由10.88mg /L降低至5.01mg /L;氧催化氧化反应15min 时,

色度去除率达到69%,明显高于单纯臭氧氧化的反应效率。

关键词

臭氧催化氧化

X703

深度处理文献标识码

印染废水A

9108(2013)08-2873-04文章编号1673-中图分类号

Advanced treatment of dyeing wastewater using catalytic ozonation process

Lu Hongyu 1

Ma Wencheng 2

2

Zhang Liang 1,

Chen Zhiqiang 2

(1.College of Aerospace and Civil Engineering ,Harbin Engineering University ,Harbin 150001,China ;

2.State Key Laboratory of Urban Water Resource and Environment ,Harbin Institute of Technology ,Harbin 150090,China )

Abstract The preparation method of NiO /γ-Al 2O 3as catalyst was optimized through orthogonal test and

the advanced treatment efficiency of dyeing wastewater through catalytic ozonation process was also discussed.Results showed that the optimal catalyst preparation conditions are :impregnating solution concentration of 3%,immersion time of 4h ,burning temperature of 450ħ and burning time of 3h.When kept ozone oxidation of 15

N concentration decreased from min ,COD concentration decreased from 84.22mg /Lto 50.00mg /L,the NH 3-10.88mg /Lto 5.01mg /L,and the chromaticity removal rate reached to 69%,which showed higher reaction ef-ficiency than that of single ozone oxidation process.

Key words catalytic ozonation ;advanced treatment ;dyeing wastewater 我国是纺织品生产和出口的大国,全行业规模以上企业数量和累计工业总产值在不断上升。然而在产业蓬勃发展的同时,所带来的环境污染问题,尤其是印染废水水污染问题也日趋严重。据国家环保部统计,中国纺织业每年排放约25亿t 废水,其中

[1]

印染废水占排放总量的80%。

印染废水包括预处理阶段排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水;染色工序排出染色废水;印花工序排出印花废水和皂液废水;整理工序则排出整理废水,具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业

[2-6]

。近年来由于化学纤维织物和整理技术的废水

PVA 浆料、发展,人造丝碱解物、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,使传统二级生物处理系统的污染物降解能力得到抑制,且处理后废水中仍含有一些难生物降解和成色的有机物,影响废

[7]

水的达标排放和回用。

臭氧氧化法鉴于其溶于水中能产生具有强氧化

性的羟基自由基,在氧化分解废水中的难降解有机

降低出水COD 浓度、提高废水可生化性的同时物,

从而达到破坏印染废水中染料的发色或助色基团,

因此很多科研人员在这一方面开展了研脱色效果,[8-13]

。然而,所得出的结论多是基于将臭氧究工作

将其用于二级生物处氧化作为预处理工艺而得出,

理尾水深度处理的研究不多,且集中于考察单一水质指标的变化规律和单纯采用臭氧氧化的处

[16,17]

。对于采用臭氧催化氧化工艺对二级理效能

生物处理尾水进行深度处理的研究还鲜见报道。

本研究以经水解酸化-接触氧化法为主体工艺

基金项目:国家水体污染控制重大专项(2012ZX07201003);教育部

12-0156)新世纪优秀人才项目(NCET-收稿日期:2012-06-12;修订日期:2012-10-25

作者简介:陆洪宇(1975 ),男,工学博士,主要从事污水生物处理

mail :upder@163.com 研究。E-E-mail :czqhit@163.com *通讯联系人,

[14,15]

2874

环境工程学报

表1因素水平

Table 1Factors and levels

浸渍液浓度(%)

137

浸渍时间(h )

4812

灼烧温度(ħ )

350450550

第7卷

处理后的印染废水尾水为研究对象,探讨了催化剂NiO /γ-Al 2O 3的制备方法,并考察了相应臭氧催化

以期为实际工程氧化工艺对废水的深度处理效能,

中应用提供理论依据和数据支持。

灼烧时间(h )

345

1

1.1

实验材料与方法

实验用水

实验采用生活污水与模拟印染废水的混合废水作为原水(体积比=1ʒ 1),其目的在于促进主体工艺中微生物种群的协同代谢作用。生活污水采用某小区内生活污水;模拟染料废水采用酸性大红、碱性嫩黄、碱性品蓝三种市售染料进行人工配制,每

氨种25mg /L。平均进水COD 浓度为539.6mg /L,

pH 值在6.5 色度550倍,氮浓度60 70mg /L,

7.5。

臭氧催化氧化反应器进水为混合废水经水解酸化-接触氧化装置处理后的尾水。平均进水COD 浓度为80 85mg /L,氨氮浓度10 12mg /L,色度250

pH 值在6.9 7.2。倍,

1.2实验装置及流程

臭氧催化氧化反应装置如图1所示

25min 。将所制得催化剂分别加入200mL 主体工艺沉淀池出水中,进行臭氧催化氧化实验。以色度

4

去除率作为考察指标,按照L 9(3)正交表安排正交

如表2所示。实验,

表2正交实验设计

Table 2Design of orthogonal test

序号123456789

浸渍液浓度(%)

111333777

浸渍时间(h )

[1**********]2

灼烧温度(ħ )[***********]550350450

灼烧时间(h )

345534453

1.3.2

臭氧催化氧化处理效能分析

将制备的催化剂4g 和200mL 主体工艺沉淀池

在搅拌速度恒定的条件下出水置于具塞锥形瓶中,

(150r /min),通入臭氧进行反应。臭氧发生器流量

5、10、15、浓度为1.25mg /L。反应时间0、为30L /h,

20和25min 进行取样,测定水样的水质变化情况。1.4检测项目和方法

18]。实验中所检测指标及分析方法均参照文献[

2

图1

Fig.1

实验装置图

Schematic diagram of experimental devices

实验结果及讨论

2.1

臭氧发生器产生的臭氧通入锥形瓶中与水样进

其流量由转子流量计调节。采用磁力搅拌行反应,

器对锥形瓶中反应液进行搅拌,以保证催化剂、臭氧和水样以充分接触。1.3实验方法

1.3.1催化剂制备正交实验设计

选择浸渍溶液浓度,浸渍时间,灼烧温度和灼烧时

Al 2O 3催化剂制备过程中的主要影响因间为NiO/γ-素,分别按3个水平进行正交实验设计,如表1所示。

控制臭氧发生器流量为30L /h ,反应时间为

催化剂制备条件选择

由正交实验设计软件得出直观分析表如表3所示。

NiO /γ-Al 2O 3催化剂的最优制备由表3可知,

条件为浸渍液浓度3%,浸渍时间4h ,灼烧温度450ħ ,灼烧时间3h 。因此按照如下方法制备催化剂:以浓度为3%(按金属Ni 质量计)的硝酸镍溶液

将活性Al 2O 3载体浸渍于浸渍液中4h ;为浸渍液,

然后排出上清液,将负载后的活性Al 2O 3置于烘箱中85ħ 干燥;干燥后样品,置于马弗炉中450ħ ,灼烧3h ,制得催化剂成品。

图2表示活性Al 2O 3载体表面和所制备的NiO /γ-Al 2O 3催化剂表面的SEM 照片。可以看出,

第8期陆洪宇等:臭氧催化氧化工艺深度处理印染废水

2875

在活性Al 2O 3载体表面存在稀疏的孔隙,使活性25min 时终止反应,臭氧催化氧化法对氨氮去除率Al 2O 3具有一定的吸附性能。而在NiO /γ-Al 2O 3催达到55%,氨氮浓度由最初的10.88mg /L降低为

化剂表面已经形成一定数量的NiO 晶粒(颜色较暗4.95mg /L。同样的情况也出现在系统对有机物和

说明经过上述制备步骤,已经色度的去除方面。从图4中可以看出,反应10min 的片状和颗粒状物质),

令NiO 负载在活性Al 2O 3载体上。时,臭氧催化氧化对COD 的去除率接近55%,相比

COD 单纯臭氧氧化去除提高18%;反应15min 时,表3直观分析表

值由84.22mg /L降低至50.00mg /L以下;反应20Table 3Intuitive analysis table

min 后,臭氧催化氧化对COD 的去除率趋于平稳,浸渍液浸渍时间灼烧温度灼烧时间色度

因素

(h )(ħ )(h )浓度(%)去除率(%)而单纯臭氧氧化对COD 的去除率仍在升高。

实验1

实验2实验3实验4实验5实验6实验7实验8实验9均值1均值2均值3极差

[1**********].41373.37372.3972.960

[1**********]270.97372.37772.8331.860

[***********][1**********].23374.99070.9604.757

[1**********].62370.60372.9572.

354

68.0672.2070.9876.1173.1570.8668.7571.7876.66

图2Fig.2

Al 2O 3活性Al 2O 3和NiO /γ-催化剂的SEM 照片

SEM photographs of γ-Al 2O 3and NiO /γ-Al 2O 3catalyst

2.2

臭氧催化氧化深度处理印染废水效能分析

实验对比了在其他反应条件相同条件下,单纯

Al 2O 3催化剂后臭氧催化氧臭氧氧化和加入NiO /γ-化在相同反应时间内对印染废水的深度处理效能,

实验结果如图3 图5所示。

图3表示了氨氮的去除情况。可以看出,NiO /γ-Al 2O 3催化剂的加入明显加快了臭氧氧化的

因此在相同的反应时间内,使氨氮得以快反应速率,

速去除。当反应10min 时,臭氧催化氧化对氨氮的去除率接近于单纯臭氧氧化的2倍;反应15min 时,氨氮浓度由10.88mg /L降低至5.01mg /L;反应20min 后,臭氧催化氧化对氨氮的去除率趋于平稳,而单纯臭氧氧化对氨氮的去除率仍在升高。在

Al 2O 3催化作用下,由图5可以看出,在NiO /γ-臭氧氧化反应速率明显提高,反应15min 时,色度

去除率达到69%;反应20min 时色度去除率趋于平稳,达到72%左右,而单纯臭氧氧化对色度的去除率只有48%。

2876

环境工程学报第7卷

3结论

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