摘 要:GH2132合金适于做航空发动机承力部件。本文分别从原材料、热处理、锻造变形量、显微组织几个因素分析了GH2132合金屈服强度不合格的原因。研究结果表明,合金屈服强度不合格可能与取样位置和锻造变形量有关,原材料和晶粒度对屈服强度性能影响不大,而热处理可能提高个别试样的屈服强度。 关键词:屈服强度;锻造变形量;晶粒度 中图分类号:F40 文献标识码:A GH2132合金是一种以15Cr-25Ni-Fe为基,加入Mo、Ti、Al、V及微量B综合强化、以金属间化合物γ′相[Ni3(Ti,Al)]型强化的变形高温合金。由于该合金在650℃以下具有高屈服强度和持久、蠕变强度,并且具有较好的加工塑性和满意的焊接性能,适于制作650℃以下长期工作的航空发动机高温承力部件,如涡轮盘、压力机盘、转子叶片和紧固件等,是一种在不太高的温度下使用的多用途高温合金。 1问题描述 首次采用某钢厂提供的优质GH2132合金Φ17棒材批量锻造生产叶片,使用2个熔炼炉号的棒料,共计19个锻造批,有4个批次屈服强度不合格(熔炼炉代号分别为A38、A45、A39、A51)。 第二次采用优化后的叶片锻造工艺和改进后的试件成型工艺生产了5批叶片及试件,其中A89、A97、A98三炉试件屈服强度不合格,该5批锻件均采用某钢厂产Φ20规格的[1**********]熔炼炉棒材进行投产。 第三次GH2132叶片4个熔炼炉又出现9批(C69、C71、C88、D15、D16、D17、D18、D19、D38)屈服性能不合格。 共投产的121批中出现过三次共计16个锻造批屈服性能不合格。 2试验与分析 从三次性能不合格的结果来看,只是屈服强度Rp0.2在625MPa-680MPa之间,低于锻件标准要求的690Mpa,而抗拉强度Rm都是合格的。这说明试件的组织与合格的组织差异不大,也就是说不会析出有害相,如果析出了有害相,抗拉强度也会不合格了。 2.1原材料的影响 16个锻造批次屈服性能不合格,分属于11个熔炼炉的棒料中,与原材料没有直接对应关系。将不合格的A51批棒材的剩余料头再次复验,并与同一熔炼炉批的原材料入厂复验对比,各项性能指标全部合格。 复查原材料入厂复验数据,屈服性能范围在690Mpa-880Mpa,原材料的性能虽然合格,但分散性较大,同一炉的棒材屈服性能差820Mpa-690Mpa=130Mpa。原材料是合格的,经锻造、热处理后不合格,说明原材料不是主要原因,但刚合格的性能指标对后续的性能可能会产生影响。 2.2热处理的影响 叶片采用优质GH2132合金棒料,锻后热处理制度为900℃下保温1~2h油淬+705℃×16h空冷+650℃×16h空冷。为了验证热处理的影响,将A51炉的2件试验件进行了重复热处理并测试力学性能,其研究与第一次热处理后性能相当。 另取C71炉2件试件进行重复热处理及检测工作,检测结果与首次检测结果如表1,可以看出重复热处理后性能有小幅度提高。说明热处理可能提高个别试件的性能,对屈服强度有一定影响。 2.3取样的影响 在不合格的A38、A39、A45、A51四炉叶片的本体取样,测试性能,结果全部合格。说明屈服性能不合格与取样有关,试件没有代表性。 2.4锻造变形量的影响 由于叶片锻造工艺进行了优化,试件工艺也进行了调整:用Φ17mm的棒料车外圆至Φ15mm进行下料;随炉加热;进行一次顶锻:从Φ15mm压至11mm厚,变形量26.7%,不再进行二次顶锻和终锻。 复查原工艺,试件从Φ20mm压至11mm,变形量45%,很少有性能不合格的(2008年有2炉批)。将试验件变形量由26.7%提高到46.7%,即将试验件的压扁厚度由11mm调整为8mm。投产11炉,性能全部合格。说明锻造的变形量对屈服性能影响较大。 2.5组织与性能对应关系 选取不同屈服性能指标(合格与不合格)的试件(见表)进行组织对比观察,摸索晶粒度和析出相与性能的对应关系。 图1为试样心部的试样A和C金相组织,可以看出屈服强度差别较大的A和C晶粒度差别却不大,这说明晶粒度与屈服性能没有明显对应关系。 3分析与讨论 资料表明:GH2132合金在正常热处理状态下,除奥氏体基体外,析出相主要为第二相强化作用的γ′相,呈圆球状颗粒,直径约100~200,均匀细散的分布于γ基体中。如何获得尽可能多的γ′相数量,应在以下几方面控制: a)合金的热处理; b)工艺性能试验件的变形程度; 对比四组高倍试样的大变形区宏观状态发现:Φ15mm压至11mm厚的试样,大变形区所占比例实际很小,且呈明显的十字交叉状态,而Φ15mm压至8mm厚的试样,其大变形区所占比例明显加大,且与小变形区无明显分界,尤其是不空烧的1组已经形成完整的细晶区。这说明,加大试验件变形程度明显改善组织均匀性,有利于提高试验件的性能。 c)取样位置对性能的影响 结语 从试验结果来看,屈服性能不合格是由原材料、热处理、锻造变形量、试件的代表性等综合因素共同作用结果。从组织与性能对应关系得知,屈服强度与合金中的γ′相有关。 参考文献 [1]《中国航空材料手册》编辑委员会.中国航空材料手册——第二卷:变形高温合金铸造高温合金[M].北京:中国标准出版社,2002. [2]蔡玉林,郑运荣.高温合金的金相研究[M].北京:国防工业出版社,1986. [3]北京钢铁学院高温合金教研室.GH132合金[M].北京:国防工业出版社,1980. [4]曹乃光.金属塑性加工原理[M].北京:冶金工业出版社,1983.
摘 要:GH2132合金适于做航空发动机承力部件。本文分别从原材料、热处理、锻造变形量、显微组织几个因素分析了GH2132合金屈服强度不合格的原因。研究结果表明,合金屈服强度不合格可能与取样位置和锻造变形量有关,原材料和晶粒度对屈服强度性能影响不大,而热处理可能提高个别试样的屈服强度。 关键词:屈服强度;锻造变形量;晶粒度 中图分类号:F40 文献标识码:A GH2132合金是一种以15Cr-25Ni-Fe为基,加入Mo、Ti、Al、V及微量B综合强化、以金属间化合物γ′相[Ni3(Ti,Al)]型强化的变形高温合金。由于该合金在650℃以下具有高屈服强度和持久、蠕变强度,并且具有较好的加工塑性和满意的焊接性能,适于制作650℃以下长期工作的航空发动机高温承力部件,如涡轮盘、压力机盘、转子叶片和紧固件等,是一种在不太高的温度下使用的多用途高温合金。 1问题描述 首次采用某钢厂提供的优质GH2132合金Φ17棒材批量锻造生产叶片,使用2个熔炼炉号的棒料,共计19个锻造批,有4个批次屈服强度不合格(熔炼炉代号分别为A38、A45、A39、A51)。 第二次采用优化后的叶片锻造工艺和改进后的试件成型工艺生产了5批叶片及试件,其中A89、A97、A98三炉试件屈服强度不合格,该5批锻件均采用某钢厂产Φ20规格的[1**********]熔炼炉棒材进行投产。 第三次GH2132叶片4个熔炼炉又出现9批(C69、C71、C88、D15、D16、D17、D18、D19、D38)屈服性能不合格。 共投产的121批中出现过三次共计16个锻造批屈服性能不合格。 2试验与分析 从三次性能不合格的结果来看,只是屈服强度Rp0.2在625MPa-680MPa之间,低于锻件标准要求的690Mpa,而抗拉强度Rm都是合格的。这说明试件的组织与合格的组织差异不大,也就是说不会析出有害相,如果析出了有害相,抗拉强度也会不合格了。 2.1原材料的影响 16个锻造批次屈服性能不合格,分属于11个熔炼炉的棒料中,与原材料没有直接对应关系。将不合格的A51批棒材的剩余料头再次复验,并与同一熔炼炉批的原材料入厂复验对比,各项性能指标全部合格。 复查原材料入厂复验数据,屈服性能范围在690Mpa-880Mpa,原材料的性能虽然合格,但分散性较大,同一炉的棒材屈服性能差820Mpa-690Mpa=130Mpa。原材料是合格的,经锻造、热处理后不合格,说明原材料不是主要原因,但刚合格的性能指标对后续的性能可能会产生影响。 2.2热处理的影响 叶片采用优质GH2132合金棒料,锻后热处理制度为900℃下保温1~2h油淬+705℃×16h空冷+650℃×16h空冷。为了验证热处理的影响,将A51炉的2件试验件进行了重复热处理并测试力学性能,其研究与第一次热处理后性能相当。 另取C71炉2件试件进行重复热处理及检测工作,检测结果与首次检测结果如表1,可以看出重复热处理后性能有小幅度提高。说明热处理可能提高个别试件的性能,对屈服强度有一定影响。 2.3取样的影响 在不合格的A38、A39、A45、A51四炉叶片的本体取样,测试性能,结果全部合格。说明屈服性能不合格与取样有关,试件没有代表性。 2.4锻造变形量的影响 由于叶片锻造工艺进行了优化,试件工艺也进行了调整:用Φ17mm的棒料车外圆至Φ15mm进行下料;随炉加热;进行一次顶锻:从Φ15mm压至11mm厚,变形量26.7%,不再进行二次顶锻和终锻。 复查原工艺,试件从Φ20mm压至11mm,变形量45%,很少有性能不合格的(2008年有2炉批)。将试验件变形量由26.7%提高到46.7%,即将试验件的压扁厚度由11mm调整为8mm。投产11炉,性能全部合格。说明锻造的变形量对屈服性能影响较大。 2.5组织与性能对应关系 选取不同屈服性能指标(合格与不合格)的试件(见表)进行组织对比观察,摸索晶粒度和析出相与性能的对应关系。 图1为试样心部的试样A和C金相组织,可以看出屈服强度差别较大的A和C晶粒度差别却不大,这说明晶粒度与屈服性能没有明显对应关系。 3分析与讨论 资料表明:GH2132合金在正常热处理状态下,除奥氏体基体外,析出相主要为第二相强化作用的γ′相,呈圆球状颗粒,直径约100~200,均匀细散的分布于γ基体中。如何获得尽可能多的γ′相数量,应在以下几方面控制: a)合金的热处理; b)工艺性能试验件的变形程度; 对比四组高倍试样的大变形区宏观状态发现:Φ15mm压至11mm厚的试样,大变形区所占比例实际很小,且呈明显的十字交叉状态,而Φ15mm压至8mm厚的试样,其大变形区所占比例明显加大,且与小变形区无明显分界,尤其是不空烧的1组已经形成完整的细晶区。这说明,加大试验件变形程度明显改善组织均匀性,有利于提高试验件的性能。 c)取样位置对性能的影响 结语 从试验结果来看,屈服性能不合格是由原材料、热处理、锻造变形量、试件的代表性等综合因素共同作用结果。从组织与性能对应关系得知,屈服强度与合金中的γ′相有关。 参考文献 [1]《中国航空材料手册》编辑委员会.中国航空材料手册——第二卷:变形高温合金铸造高温合金[M].北京:中国标准出版社,2002. [2]蔡玉林,郑运荣.高温合金的金相研究[M].北京:国防工业出版社,1986. [3]北京钢铁学院高温合金教研室.GH132合金[M].北京:国防工业出版社,1980. [4]曹乃光.金属塑性加工原理[M].北京:冶金工业出版社,1983.