淄博公司技术交流会汇报材料
2013 年,淄博公司对生料磨系统、窑尾收尘器进行技改并对余热发电、篦冷机等设备进行了一系列的小改小革,通过加强管理和进行改造取得了好较的经济效益,现就 1-9月份的指标完成情况和生产中所做工作情况汇报如下:
一. 指标完成情况:
淄博公司 1—9 月份实现熟料生产263.13 万吨,同比提高 51.03 万吨,完成全年计划的 79.73%;余热发电 8408.73 万度,同比增长 22.2%,吨熟料发电量31.95度,较去年同期增加1.1度,1-9月份熟料实物煤耗136.26kg/吨熟料,标煤耗105.23kg/吨熟料,电耗 61.06 度,同比降低7.4%,维修费累计
7.18元/吨熟料,同比降低16.39%。
二. 节能降耗减排及设备管理方面所做的一些工作:
1. 生料辊压机技改:2013 年1月5#辊压机投入运行,技改效果:电耗方面:
原Φ4.6*10+3.5m烘干中卸式磨,平均台时200t/h,吨生料电耗22度,今年5#辊压机使用后,一期生料磨系统一台辊压机和一台烘干中卸磨,辊压机平均台时230t/h,烘干中卸磨平均台时190t/h,吨生料电耗15度,比原来降低7度,由于台时提高,生料细度大幅降低(80um 筛余由22%降至18%,200um 筛余由2.2%降至1.8%),使生料易烧性明显提高。
2、窑尾袋收尘技改:分别于 2012 年7 月和2013年底对在1#2#窑尾收尘器进行技改,改造后,废气粉尘浓度由30mg/Nm3降至14mg/Nm3,吨熟料电耗增加0.5度。
3、一期煤磨沉降室改造: 因一期煤磨距离篦冷机较近,且取风点靠近一段,废气中夹杂有大量飞砂,相对于二期入窑煤粉灰分高1.5~2.0,利用部分窑尾收尘器技改废料自制沉降室,同时将取风点后移,沉降室与热风炉串联,改造后。一期入窑煤灰分同比降低1.5,由于取风点后移煤磨热风阀门基本全开,冷风开度由50%降至0~15%,发电AQC 中温温度稳定至480~500度。
4、喂煤系统优化改造:减少波动,节煤2kg/吨熟料,稳定了分解炉出口温 度,减轻中控员劳动强度。
改造前 改造后
5、一期熟料破碎机轴承座改造: 将原先轴承座改造为水冷式轴承座,解决了破碎机轴承温度高、轴流风机使用数量多电耗高的弊端,有效降低了消耗成本,每年可降低电耗95000kwh, 高温润滑脂200kg ,节约成本费用近7万余元。
6、砂岩、铝矾土配料秤改造:
针对公司砂岩称较小与仓底板喂机不同步经常出现断料蓬堵、板喂机故障率较高的弊端,借鉴平阴公司经验,将砂岩板喂机、原有1.0米皮带秤拆除,铝矾土更换为1.6米皮带秤,拆除后1.2米铝矾土称用于砂岩配料,有效解决了雨季和使用湿排粉煤灰造成砂岩、铝矾土配料不稳的问题。
7、替代材料的应用:
今年上半年因环保及矿山整治,砂岩采购较为紧张,公司选用铸造用烧结石英砂份替代部分砂岩,经试验中心做易烧性实验,与原有材料相差不大,由于是粉状物料,生料磨台时提高20吨,雨季作为砂岩替代材料极为适合。
8、针对余热发电系统进行的改造和小改小革:
1)、ASH1过热器加设8组乙炔爆燃清灰器,过热器压差维持在200以内,有力的保障其使用效率,保证了过热度;
2)、循环水废水改造工程预计年初投入使用,主要是将循环水排污水回收处理后重新利用,预计年节约用水量20万方,降低发电成本,进而起到节能增效作用;
3)、压力变送器位置移位,废弃原蒸汽伴热装置,减少锅炉系统外排蒸汽,相应增加蒸汽量,提高发电功率;
4)、锅炉烟风道取风口增设空气炮,减少飞砂积灰,取风口截面积得到提升,增加热风使用量;
5)、凉水塔加固,同时对长时间受风沙侵蚀堵塞严重的填料进行更换,提高透风率,保证冷却效果;淘汰原粘结填料改成pvc 穿连,日后清理实现循环利用,延长更换周期。
6)、振打轴套加固、密封,大幅增强其使用寿命,避免出现因轴套断裂出现的锅炉漏风现象,同时降低岗位劳动强度;
9、正在进行的技改项目:
①1#辊压机项目;
②窑尾回灰项目;
③窑尾脱硝项目;
改造前 改造后
④一期分解炉喂煤系统优化项目,
⑤废水中化及双回路项目
三、降低维修费及设备管理方面采取的措施及做法:
1、充分利用油品化验检测设施,定期检测各油品的运动粘度、水分、机械杂质、抗乳化性等性能指标,保证了设备润滑油的合理有效使用,避免了周期性换油所造成的浪费现象。
2、重视对设备配备件的检测、验收工作,充分利用现有的光谱仪、硬度仪等检测仪器,对配件内部材质、强度等级进行准确检测,避免了目测验收的局限性,由于进行量化控制,既能保证配备件质量又做到公平合理,进一步提升了入厂配件的合格率。
3、公司进一步完善设备、工艺、电气、安全、环保等岗位巡检制度,完善了《部门车间一日一岗制度》,实施一日一岗检查整改。坚持一日一岗日常巡查,细化部门、车间、班组分工,明确设备责任人,确保设备隐患及时发现及时处理。此外,结合公司红旗岗位达标要求,每月评定现场设备亮点及岗位巡
检情况,月底汇总兑现奖励(奖励措施:一星级岗位 悬挂岗位星级标牌;二星级岗位奖励片长200元/人,巡检工100元/人;三星级岗位奖励片长400元/人,巡检工300元/人)。
4、检修过程中严格执行《计划检修管理制度》,并制定《检修项目评分标准》,签订《检修责任状》,要求严格按照计划检修管理流程实施检修作业,明确奖罚标准,有效保证了检修质量。
5、严控材料成本,抓牢厉行节约。在检修过程中,对于磨损量不大,不影响正常生产的部件通过维修处理的办法延长其使用寿命,进一步降低维修成本。自去年至今,对于两期篦冷机篦板、盲板都采用局部堆焊修补或焊接不锈钢板条的方法进行修复,不予更换,只对烧损严重的篦板进行更换,延长备件使用寿命1年左右,仅此一项节约配件成本100余万元。此外,车间规定月度低值易耗品使用数量,并明确到人,有效减少了耗材浪费现象。
6、维修费控制方面重点是耐热钢、润滑油的用量有所降低。自去年至今,篦冷机篦板的更换周期由原先2年一换调整至3年一换,通过堆焊修补的方法延长了一年的使用寿命,降低成本100余万元;由于对大型油站的润滑油使用情况强化了检测力度,有效延长了油品更换周期,仅去年一年降低齿轮油用量7650公斤,节约费油约12万元。
7、抓好设备、工艺检修。树立“彻底检修、检修彻底”系统维修理念,在年检修执行检修项目周期负责制,明确责任和考核,抓好过程、进度和验收,确保检修质量及进度;抓好检修过程中关键部位,如耐火材料施工尤其是隐蔽部位的过程监控检验,,保证设备连续运转,减少设备临停。完善设备管理 系统,要求各专业主管检修后七天之内将所负责项目,设备检修数据录入系统,做好配备件质 量验收、使用周期跟踪统计工作。
8、注重抓好管理技术针对生产中的存在问题先后对平阴、安丘、山水、大连及集团外多家企业进行对口学习,根据生产中遇到的实际问题取经交流,
四、需要解决的问题和下一步打算:
1、辊压机因采用砂岩、钢渣易磨性较差的材料,磨辊磨损较重,使用周期
较短,截止9月底已对定辊堆焊3次,增加了维修费用,下一步在不增加成本的前提下,积极选用易磨性材料,降低维修成本。
2、1#窑预热器存在分解炉温度控制较高,预热器频繁出现掉结皮卡堵下料管现象,制约设备连续安全运转,下一步除积极推进窑灰外排项目进度,减少结皮几率外,不断优化操作参数及配比,减少工艺停机次数。
3、随着政府对原材料矿山整治和道路环保管理力度的加大,砂岩、铝矾土等辅助材料采购成本及难度加大,尤其是节假日及特殊时期尤为严重。
下一步一方面积极协调拓展采购渠道,另一方面增建原材料料棚,加大尤其是砂岩、铝矾土等材料的存储量,以应对风险和降低采购成本。
4、熟料质量在通过走访区域内企业普遍反映淄博公司10~5月份凝结时间上偏长,经对集团内和淄博区域内几家规模企业取样对比,强度等指标相差无几,初凝时间淄博公司为105~114分钟,海螺最短为95~105分钟,一方面对照海螺学习交流对比分析,另一方面已和济南大学合作进行理化分析,进行配比调整和煅烧优化,以满足库户需求。
5、经去年以来对环保持续投入,废气、废水治理基本完成,明年将加大噪声治理,重点是对篦冷机高压风机和发电系统进行治理。
谢谢大家!
淄博山水水泥有限公司
2013年10月30日
淄博公司技术交流会汇报材料
2013 年,淄博公司对生料磨系统、窑尾收尘器进行技改并对余热发电、篦冷机等设备进行了一系列的小改小革,通过加强管理和进行改造取得了好较的经济效益,现就 1-9月份的指标完成情况和生产中所做工作情况汇报如下:
一. 指标完成情况:
淄博公司 1—9 月份实现熟料生产263.13 万吨,同比提高 51.03 万吨,完成全年计划的 79.73%;余热发电 8408.73 万度,同比增长 22.2%,吨熟料发电量31.95度,较去年同期增加1.1度,1-9月份熟料实物煤耗136.26kg/吨熟料,标煤耗105.23kg/吨熟料,电耗 61.06 度,同比降低7.4%,维修费累计
7.18元/吨熟料,同比降低16.39%。
二. 节能降耗减排及设备管理方面所做的一些工作:
1. 生料辊压机技改:2013 年1月5#辊压机投入运行,技改效果:电耗方面:
原Φ4.6*10+3.5m烘干中卸式磨,平均台时200t/h,吨生料电耗22度,今年5#辊压机使用后,一期生料磨系统一台辊压机和一台烘干中卸磨,辊压机平均台时230t/h,烘干中卸磨平均台时190t/h,吨生料电耗15度,比原来降低7度,由于台时提高,生料细度大幅降低(80um 筛余由22%降至18%,200um 筛余由2.2%降至1.8%),使生料易烧性明显提高。
2、窑尾袋收尘技改:分别于 2012 年7 月和2013年底对在1#2#窑尾收尘器进行技改,改造后,废气粉尘浓度由30mg/Nm3降至14mg/Nm3,吨熟料电耗增加0.5度。
3、一期煤磨沉降室改造: 因一期煤磨距离篦冷机较近,且取风点靠近一段,废气中夹杂有大量飞砂,相对于二期入窑煤粉灰分高1.5~2.0,利用部分窑尾收尘器技改废料自制沉降室,同时将取风点后移,沉降室与热风炉串联,改造后。一期入窑煤灰分同比降低1.5,由于取风点后移煤磨热风阀门基本全开,冷风开度由50%降至0~15%,发电AQC 中温温度稳定至480~500度。
4、喂煤系统优化改造:减少波动,节煤2kg/吨熟料,稳定了分解炉出口温 度,减轻中控员劳动强度。
改造前 改造后
5、一期熟料破碎机轴承座改造: 将原先轴承座改造为水冷式轴承座,解决了破碎机轴承温度高、轴流风机使用数量多电耗高的弊端,有效降低了消耗成本,每年可降低电耗95000kwh, 高温润滑脂200kg ,节约成本费用近7万余元。
6、砂岩、铝矾土配料秤改造:
针对公司砂岩称较小与仓底板喂机不同步经常出现断料蓬堵、板喂机故障率较高的弊端,借鉴平阴公司经验,将砂岩板喂机、原有1.0米皮带秤拆除,铝矾土更换为1.6米皮带秤,拆除后1.2米铝矾土称用于砂岩配料,有效解决了雨季和使用湿排粉煤灰造成砂岩、铝矾土配料不稳的问题。
7、替代材料的应用:
今年上半年因环保及矿山整治,砂岩采购较为紧张,公司选用铸造用烧结石英砂份替代部分砂岩,经试验中心做易烧性实验,与原有材料相差不大,由于是粉状物料,生料磨台时提高20吨,雨季作为砂岩替代材料极为适合。
8、针对余热发电系统进行的改造和小改小革:
1)、ASH1过热器加设8组乙炔爆燃清灰器,过热器压差维持在200以内,有力的保障其使用效率,保证了过热度;
2)、循环水废水改造工程预计年初投入使用,主要是将循环水排污水回收处理后重新利用,预计年节约用水量20万方,降低发电成本,进而起到节能增效作用;
3)、压力变送器位置移位,废弃原蒸汽伴热装置,减少锅炉系统外排蒸汽,相应增加蒸汽量,提高发电功率;
4)、锅炉烟风道取风口增设空气炮,减少飞砂积灰,取风口截面积得到提升,增加热风使用量;
5)、凉水塔加固,同时对长时间受风沙侵蚀堵塞严重的填料进行更换,提高透风率,保证冷却效果;淘汰原粘结填料改成pvc 穿连,日后清理实现循环利用,延长更换周期。
6)、振打轴套加固、密封,大幅增强其使用寿命,避免出现因轴套断裂出现的锅炉漏风现象,同时降低岗位劳动强度;
9、正在进行的技改项目:
①1#辊压机项目;
②窑尾回灰项目;
③窑尾脱硝项目;
改造前 改造后
④一期分解炉喂煤系统优化项目,
⑤废水中化及双回路项目
三、降低维修费及设备管理方面采取的措施及做法:
1、充分利用油品化验检测设施,定期检测各油品的运动粘度、水分、机械杂质、抗乳化性等性能指标,保证了设备润滑油的合理有效使用,避免了周期性换油所造成的浪费现象。
2、重视对设备配备件的检测、验收工作,充分利用现有的光谱仪、硬度仪等检测仪器,对配件内部材质、强度等级进行准确检测,避免了目测验收的局限性,由于进行量化控制,既能保证配备件质量又做到公平合理,进一步提升了入厂配件的合格率。
3、公司进一步完善设备、工艺、电气、安全、环保等岗位巡检制度,完善了《部门车间一日一岗制度》,实施一日一岗检查整改。坚持一日一岗日常巡查,细化部门、车间、班组分工,明确设备责任人,确保设备隐患及时发现及时处理。此外,结合公司红旗岗位达标要求,每月评定现场设备亮点及岗位巡
检情况,月底汇总兑现奖励(奖励措施:一星级岗位 悬挂岗位星级标牌;二星级岗位奖励片长200元/人,巡检工100元/人;三星级岗位奖励片长400元/人,巡检工300元/人)。
4、检修过程中严格执行《计划检修管理制度》,并制定《检修项目评分标准》,签订《检修责任状》,要求严格按照计划检修管理流程实施检修作业,明确奖罚标准,有效保证了检修质量。
5、严控材料成本,抓牢厉行节约。在检修过程中,对于磨损量不大,不影响正常生产的部件通过维修处理的办法延长其使用寿命,进一步降低维修成本。自去年至今,对于两期篦冷机篦板、盲板都采用局部堆焊修补或焊接不锈钢板条的方法进行修复,不予更换,只对烧损严重的篦板进行更换,延长备件使用寿命1年左右,仅此一项节约配件成本100余万元。此外,车间规定月度低值易耗品使用数量,并明确到人,有效减少了耗材浪费现象。
6、维修费控制方面重点是耐热钢、润滑油的用量有所降低。自去年至今,篦冷机篦板的更换周期由原先2年一换调整至3年一换,通过堆焊修补的方法延长了一年的使用寿命,降低成本100余万元;由于对大型油站的润滑油使用情况强化了检测力度,有效延长了油品更换周期,仅去年一年降低齿轮油用量7650公斤,节约费油约12万元。
7、抓好设备、工艺检修。树立“彻底检修、检修彻底”系统维修理念,在年检修执行检修项目周期负责制,明确责任和考核,抓好过程、进度和验收,确保检修质量及进度;抓好检修过程中关键部位,如耐火材料施工尤其是隐蔽部位的过程监控检验,,保证设备连续运转,减少设备临停。完善设备管理 系统,要求各专业主管检修后七天之内将所负责项目,设备检修数据录入系统,做好配备件质 量验收、使用周期跟踪统计工作。
8、注重抓好管理技术针对生产中的存在问题先后对平阴、安丘、山水、大连及集团外多家企业进行对口学习,根据生产中遇到的实际问题取经交流,
四、需要解决的问题和下一步打算:
1、辊压机因采用砂岩、钢渣易磨性较差的材料,磨辊磨损较重,使用周期
较短,截止9月底已对定辊堆焊3次,增加了维修费用,下一步在不增加成本的前提下,积极选用易磨性材料,降低维修成本。
2、1#窑预热器存在分解炉温度控制较高,预热器频繁出现掉结皮卡堵下料管现象,制约设备连续安全运转,下一步除积极推进窑灰外排项目进度,减少结皮几率外,不断优化操作参数及配比,减少工艺停机次数。
3、随着政府对原材料矿山整治和道路环保管理力度的加大,砂岩、铝矾土等辅助材料采购成本及难度加大,尤其是节假日及特殊时期尤为严重。
下一步一方面积极协调拓展采购渠道,另一方面增建原材料料棚,加大尤其是砂岩、铝矾土等材料的存储量,以应对风险和降低采购成本。
4、熟料质量在通过走访区域内企业普遍反映淄博公司10~5月份凝结时间上偏长,经对集团内和淄博区域内几家规模企业取样对比,强度等指标相差无几,初凝时间淄博公司为105~114分钟,海螺最短为95~105分钟,一方面对照海螺学习交流对比分析,另一方面已和济南大学合作进行理化分析,进行配比调整和煅烧优化,以满足库户需求。
5、经去年以来对环保持续投入,废气、废水治理基本完成,明年将加大噪声治理,重点是对篦冷机高压风机和发电系统进行治理。
谢谢大家!
淄博山水水泥有限公司
2013年10月30日