第一届铸造工艺设计大赛

“永冠杯”首届中国大学生铸

造工艺设计大赛

作品名称: 气动水泥卷钉枪枪头精铸

参赛人姓名: 指导老师:

气动水泥卷钉枪枪头精铸工艺设计与优化

本次大赛所选零件来自于某精铸企业,由于零件尺寸小,结构复杂,壁厚较小且不均匀,材料为铸钢,故采用熔模铸造工艺进行生产。首先针对零件的结构进行工艺分析,初步制定工艺方案,然后应用Procast对工艺方案进行数值模拟,根据模拟结果对初始方案进行优化设计,并进行数值模拟。由模拟结果可知优化方案可以继续被优化,优化之后进行模拟验证,得到最终工艺方案。

1.产品信息

零件名称:气动水泥卷钉枪枪头

用途:用于气动水泥卷钉枪枪头(如图

1所示)

图1.气动水泥卷钉枪枪头

材质:ZG40Cr

零件要求:基本上受力较大,不能出现缩孔缩松。而且由于是气动工具,法兰端面与气

缸配合,所以,气密性要求较高,零件加工后不能出现缩孔缩松。

工艺方法:熔模铸造

2.产品模型及工艺设计

产品模型见图2.1。铸件最大长度为100mm,宽度为100mm,壁厚为15mm,位于铸件上部法兰端面,最薄处为3mm,位于铸件中部。该铸件结构复杂,壁厚不均匀,材料为ZG40Cr。铸件不允许出现缩孔、缩松,内外表面不允许有气孔、砂眼、夹砂等

铸件产生夹渣和气孔等缺陷。考虑到该铸件高度较低,结果复杂,金属液对型壁的冲击力较小,飞溅倾向小。浇注位置位于铸件圆形法兰端面,该面为较大平面,易于浇道的清理,对铸件表面质量影响不大。

图2.1 产品模型

3.凝固过程数值模拟流程

Procast模拟流程如图2.1所示。

图2.2 工艺方案

图3. Procast软件模拟流程

4.凝固模拟前处理 4.1建立模型及网格划分

为了便于分析,将实际生产时的浇注系统进行简化,取单个铸件进行模拟分析,如图4.1。首先使用Pro/E软件进行铸件的三维建模。建模完毕以后,将文件转换为可被Procast接受的文件格式,如STEP(STP)。将STEP(STP)文件导入Procast软件自带的网格划分工具MeshCAST,进行网格划分的剖分,见图4.2和图4.3。铸件与型壳总结点数为77511个,总单元体数为343461个。从图4.2可以看到,零件网格划分比浇注系统部分致密,这是为了保证零件部位模拟的准确性。

图4.1 简化模型 图4.2 铸件网格模型 图4.3 型壳网格模型

4.2热物性参数

模拟中铸件材料为40Cr,其热物性参数主要包括热导率λ、比热C、热焓H、密度ρ等,见表4.1。这些参数一般均随温度的变化而变化,所以称为变热物性参数。40Cr的液相线温度为1491℃,固相线温度为1429℃。耐火材料是制造型壳的主要材料。型壳的一些主要性能都与耐火材料的物理、化学性质有关。实际生产及模拟分析时,表面层和加固层的型壳材料分别选为锆英石和莫来石,其材料的物理、化学性质如表4.2所示。

表4.1 40Cr热物性参数

物性参数 密度/(kg/m3) 热焓/ (KJ/Kg) 比热/(KJ/Kg/K) 热导率/(W/m/K)

200℃ 7690 70 0.52 49

400℃ 7670 195 0.61 42

600℃ 7660 295 0.75 35

800℃ 7640 580 0.96 26

1000℃ 7635 630 0.65 28

1200℃ 7620 795 0.66 30

1400℃ 7610 930 0.71 31

1600℃ 7275 1310 0.79 24

表4.2 制壳所用耐火材料的物理、化学性质

线膨胀系数

熔化温度

材料名称

分子式

化学性质

(℃)

比重 (g/cm)

20~1000℃

锆英石 莫来石

ZrO2·SiO2 3AL2O3·2SiO2

两性 弱酸性

1810 1775

3.16 4.5

4.5x10-6 5.1x10-6

400℃ 0.0029

1200℃ 0.0037 0.005

3

导热系数λ (K/cm·s·℃)

a(1/℃)

4.3初始条件及边界条件

模拟的初始条件和边界条件与工厂实际生产相同,具体数据如下:金属液浇注温度为1550℃;型壳焙烧温度为1000℃;浇注时间为3s;重力加速度9.8m/s2。铸件与型壳的传热系数为300 W/m2/K。型壳与周围空气的传热系数为10W/m2/K。

5模拟分析结果与生产实际结果对比 5.1铸件充型时的

固相率分析

图5.1为铸件凝固过程中内部金属液的固相率分布图。从图5.1中可以看出,当time=42.9s时,铸件左侧金属液通道被隔断。当time=48.4s时,铸件左侧底部出现了孤立的液相区,将此部位称为1处。该处金属液凝固时,体积收缩无法得到补缩,易产生缩孔、缩松缺陷。同样,当time=92.6s时,铸件右侧金属液通道被隔断。当time=96.9s时,铸件右侧底部出现孤立的液相区,将此部位称为2

处。该处金属液凝固时,体积收缩无法得到补缩,易产生缩孔、缩松缺陷。

(a)time=42.9s (

b)

time=48.4s

(c)time=92.9s

(d)time=96.9s

图5.1铸件充型时的固相率变化

5.2模拟结果与实际生产的对比

从模拟结果分析可知,图5.2(a)中铸件左侧两壁相接处即1处,易产生缩孔、缩松缺陷。而从图5.2(b)中箭头所指部位,实际生产中产生缩松缺陷概率相当大,已达到60%。由模拟结果分析可知,图5.2(c)中铸件右侧底部即2处,易产生缩孔、缩松缺陷。对铸件做剖切处理,从图5.2(d)中白线圈处,产生了缩孔缺陷。可以得出:此

次数值模拟分析结果与实际生产结果基本吻合。

(a)模拟结果1处 (b)实际结果

1处

(c)模拟结果2处 (d)实际结果2处

图5.2 模拟结果与实际结果对比

6工艺方案改进 6.1方案改进

针对1处缩孔、缩松缺陷,开设补缩浇道困难,则可从其冷却方式入手。因为在凝固过程,铸件中部薄壁处金属液凝固过快,致使与1处相连的金属液体通道被隔断,无法对该处进行补缩。可在型壳表面如图6.1红色部位包裹石棉等保温材料,减缓薄壁处的冷却速度,保证补缩通道的畅通。对于2处缩孔、缩松缺陷,可从浇注系统入手,开设补缩浇道,专门对其补缩,如图6.2。由于与2处相接的部分为较大平面,且距离直浇道较近,在此处开设分浇道易于清理和补缩。

图5.1 包裹石棉 图6.2 开设补缩浇道

6.2改进方案边界条件

此次模拟只需改变模拟的边界条件,其他工艺参数如材料设置、初始条件等都不变。由于型壳1处部位包裹石棉,见图4.1红色部位,此处型壳传热速度比周围部位要慢,则该部分石棉与空气之间的换热系数为3 W/m2/K,而其它部分与空气之间的换热系数仍为10 W/m2/K。

6.3改进方案模拟结果与原方案模拟结果比较

图6.3为改进方案模拟结果与原方案模拟结果对比图,其中图6.3(a)、(c)为原方

可知,当time=42.9s时,原工艺方案的铸件由于薄壁处优先凝固,致使中部金属液体通道被割断,即模拟过程中出现断流现象,产生孤立液相区。而从图6.3(b)箭头和圆圈标示处可知,当time=50s时,在1处并没有出现孤立的液相区,主要是因为改进方案中包裹石棉的部位,冷却慢,基本达到顺序凝固。由图6.3(c)箭头和圆圈标示处可知,当time=92.9s时,原工艺方案的铸件在2处出现孤立的液相区。而从图6.3(d)箭头和圆圈标示处可知,当time=102s时,优化方案的铸件从底部自下而上顺序凝固,在2处并没有出现孤立的液相区。由以上两种方案的对比分析可知,采用优化方案,1处和2处的孤立液相区明显消失,缩孔、缩松倾向得到有效的控制,这也说明优化工艺措施是合理有效的。

(a)time=42.9s (b)time=50s

(c)time=92.9s

原方案

(d)time=102s 改进方案

图6.3 优化工艺结果与原始工艺结果对比

6.4试验验证及生产应用

基于数值分析的改进工艺措施,进行熔模铸造工艺试验,对改进后的模拟结果进行验证。图6.4为试验方案所增加的保温石棉及增设的补缩浇道。图6.5为优化工艺后的铸件。从图6.5(a)可以看出,1处部位缩孔、缩松明显消失,表明在型壳表面包裹石棉,确实能够减缓铸件该部位冷却速度,保证其周围补缩通道的畅通。同样,从图6.5(b)剖面图,可以看出缺陷2处的缩孔、缩松被消除,表明开设补缩通道确实有效,能够对该部分进行补缩。该厂采用优化方案,铸件废品率由原来的60%减少到8%,大

大减少企业生产成本。

6.4 改进方案

图6.5(a)表面质量

图6.5 改进方案生产的铸件 图6.5(b)内部质量

7工艺方案优化

7.1方案优化

图7.1.1补缩浇道补缩作用的分析

由模拟分析结果可知:改进工艺方案中所加的补缩浇道并没有起到补缩的作用,而是起了蓄热,调节铸件温度场的作用,使铸件达到顺序凝固,因此可以对工艺继续优化,即改变补缩浇道的结构。如图7.1.2所示,将补缩浇道改为贴片,即在原补缩浇道下端所在部位增加一个贴片。

- 10 -

改进方案

图7.1.2优化方案

优化方案

7.2优化方案数值分析

图7.2优化方案数值分析

- 11 -

由图7.2优化方案数值分析结果可以看出:优化方案中的贴片在铸件凝固过程中起了蓄热,调节铸件温度场,使铸件达到顺序凝固的作用,因此优化方案合理,这也说明了改进方案中补缩浇道的作用是蓄热,调节铸件温度场。

7.3

试验验证及生产应用

图7.3 优化方案生产的铸件

对基于数值分析的优化工艺措施进行熔模铸造工艺试验,对优化后的模拟结果进行验证。图7.3为按优化工艺方案生产的铸件。图7.3中的剖面图可以看出缺陷2处的缩孔、缩松被消除,表明优化方案有效,贴片的作用明显。优化方案节省了材料的用量,节约了熔炼的成本,降低了去除浇口的难度。因此优化方案既降低了成本又提高了生产效率。

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“永冠杯”首届中国大学生铸

造工艺设计大赛

作品名称: 气动水泥卷钉枪枪头精铸

参赛人姓名: 指导老师:

气动水泥卷钉枪枪头精铸工艺设计与优化

本次大赛所选零件来自于某精铸企业,由于零件尺寸小,结构复杂,壁厚较小且不均匀,材料为铸钢,故采用熔模铸造工艺进行生产。首先针对零件的结构进行工艺分析,初步制定工艺方案,然后应用Procast对工艺方案进行数值模拟,根据模拟结果对初始方案进行优化设计,并进行数值模拟。由模拟结果可知优化方案可以继续被优化,优化之后进行模拟验证,得到最终工艺方案。

1.产品信息

零件名称:气动水泥卷钉枪枪头

用途:用于气动水泥卷钉枪枪头(如图

1所示)

图1.气动水泥卷钉枪枪头

材质:ZG40Cr

零件要求:基本上受力较大,不能出现缩孔缩松。而且由于是气动工具,法兰端面与气

缸配合,所以,气密性要求较高,零件加工后不能出现缩孔缩松。

工艺方法:熔模铸造

2.产品模型及工艺设计

产品模型见图2.1。铸件最大长度为100mm,宽度为100mm,壁厚为15mm,位于铸件上部法兰端面,最薄处为3mm,位于铸件中部。该铸件结构复杂,壁厚不均匀,材料为ZG40Cr。铸件不允许出现缩孔、缩松,内外表面不允许有气孔、砂眼、夹砂等

铸件产生夹渣和气孔等缺陷。考虑到该铸件高度较低,结果复杂,金属液对型壁的冲击力较小,飞溅倾向小。浇注位置位于铸件圆形法兰端面,该面为较大平面,易于浇道的清理,对铸件表面质量影响不大。

图2.1 产品模型

3.凝固过程数值模拟流程

Procast模拟流程如图2.1所示。

图2.2 工艺方案

图3. Procast软件模拟流程

4.凝固模拟前处理 4.1建立模型及网格划分

为了便于分析,将实际生产时的浇注系统进行简化,取单个铸件进行模拟分析,如图4.1。首先使用Pro/E软件进行铸件的三维建模。建模完毕以后,将文件转换为可被Procast接受的文件格式,如STEP(STP)。将STEP(STP)文件导入Procast软件自带的网格划分工具MeshCAST,进行网格划分的剖分,见图4.2和图4.3。铸件与型壳总结点数为77511个,总单元体数为343461个。从图4.2可以看到,零件网格划分比浇注系统部分致密,这是为了保证零件部位模拟的准确性。

图4.1 简化模型 图4.2 铸件网格模型 图4.3 型壳网格模型

4.2热物性参数

模拟中铸件材料为40Cr,其热物性参数主要包括热导率λ、比热C、热焓H、密度ρ等,见表4.1。这些参数一般均随温度的变化而变化,所以称为变热物性参数。40Cr的液相线温度为1491℃,固相线温度为1429℃。耐火材料是制造型壳的主要材料。型壳的一些主要性能都与耐火材料的物理、化学性质有关。实际生产及模拟分析时,表面层和加固层的型壳材料分别选为锆英石和莫来石,其材料的物理、化学性质如表4.2所示。

表4.1 40Cr热物性参数

物性参数 密度/(kg/m3) 热焓/ (KJ/Kg) 比热/(KJ/Kg/K) 热导率/(W/m/K)

200℃ 7690 70 0.52 49

400℃ 7670 195 0.61 42

600℃ 7660 295 0.75 35

800℃ 7640 580 0.96 26

1000℃ 7635 630 0.65 28

1200℃ 7620 795 0.66 30

1400℃ 7610 930 0.71 31

1600℃ 7275 1310 0.79 24

表4.2 制壳所用耐火材料的物理、化学性质

线膨胀系数

熔化温度

材料名称

分子式

化学性质

(℃)

比重 (g/cm)

20~1000℃

锆英石 莫来石

ZrO2·SiO2 3AL2O3·2SiO2

两性 弱酸性

1810 1775

3.16 4.5

4.5x10-6 5.1x10-6

400℃ 0.0029

1200℃ 0.0037 0.005

3

导热系数λ (K/cm·s·℃)

a(1/℃)

4.3初始条件及边界条件

模拟的初始条件和边界条件与工厂实际生产相同,具体数据如下:金属液浇注温度为1550℃;型壳焙烧温度为1000℃;浇注时间为3s;重力加速度9.8m/s2。铸件与型壳的传热系数为300 W/m2/K。型壳与周围空气的传热系数为10W/m2/K。

5模拟分析结果与生产实际结果对比 5.1铸件充型时的

固相率分析

图5.1为铸件凝固过程中内部金属液的固相率分布图。从图5.1中可以看出,当time=42.9s时,铸件左侧金属液通道被隔断。当time=48.4s时,铸件左侧底部出现了孤立的液相区,将此部位称为1处。该处金属液凝固时,体积收缩无法得到补缩,易产生缩孔、缩松缺陷。同样,当time=92.6s时,铸件右侧金属液通道被隔断。当time=96.9s时,铸件右侧底部出现孤立的液相区,将此部位称为2

处。该处金属液凝固时,体积收缩无法得到补缩,易产生缩孔、缩松缺陷。

(a)time=42.9s (

b)

time=48.4s

(c)time=92.9s

(d)time=96.9s

图5.1铸件充型时的固相率变化

5.2模拟结果与实际生产的对比

从模拟结果分析可知,图5.2(a)中铸件左侧两壁相接处即1处,易产生缩孔、缩松缺陷。而从图5.2(b)中箭头所指部位,实际生产中产生缩松缺陷概率相当大,已达到60%。由模拟结果分析可知,图5.2(c)中铸件右侧底部即2处,易产生缩孔、缩松缺陷。对铸件做剖切处理,从图5.2(d)中白线圈处,产生了缩孔缺陷。可以得出:此

次数值模拟分析结果与实际生产结果基本吻合。

(a)模拟结果1处 (b)实际结果

1处

(c)模拟结果2处 (d)实际结果2处

图5.2 模拟结果与实际结果对比

6工艺方案改进 6.1方案改进

针对1处缩孔、缩松缺陷,开设补缩浇道困难,则可从其冷却方式入手。因为在凝固过程,铸件中部薄壁处金属液凝固过快,致使与1处相连的金属液体通道被隔断,无法对该处进行补缩。可在型壳表面如图6.1红色部位包裹石棉等保温材料,减缓薄壁处的冷却速度,保证补缩通道的畅通。对于2处缩孔、缩松缺陷,可从浇注系统入手,开设补缩浇道,专门对其补缩,如图6.2。由于与2处相接的部分为较大平面,且距离直浇道较近,在此处开设分浇道易于清理和补缩。

图5.1 包裹石棉 图6.2 开设补缩浇道

6.2改进方案边界条件

此次模拟只需改变模拟的边界条件,其他工艺参数如材料设置、初始条件等都不变。由于型壳1处部位包裹石棉,见图4.1红色部位,此处型壳传热速度比周围部位要慢,则该部分石棉与空气之间的换热系数为3 W/m2/K,而其它部分与空气之间的换热系数仍为10 W/m2/K。

6.3改进方案模拟结果与原方案模拟结果比较

图6.3为改进方案模拟结果与原方案模拟结果对比图,其中图6.3(a)、(c)为原方

可知,当time=42.9s时,原工艺方案的铸件由于薄壁处优先凝固,致使中部金属液体通道被割断,即模拟过程中出现断流现象,产生孤立液相区。而从图6.3(b)箭头和圆圈标示处可知,当time=50s时,在1处并没有出现孤立的液相区,主要是因为改进方案中包裹石棉的部位,冷却慢,基本达到顺序凝固。由图6.3(c)箭头和圆圈标示处可知,当time=92.9s时,原工艺方案的铸件在2处出现孤立的液相区。而从图6.3(d)箭头和圆圈标示处可知,当time=102s时,优化方案的铸件从底部自下而上顺序凝固,在2处并没有出现孤立的液相区。由以上两种方案的对比分析可知,采用优化方案,1处和2处的孤立液相区明显消失,缩孔、缩松倾向得到有效的控制,这也说明优化工艺措施是合理有效的。

(a)time=42.9s (b)time=50s

(c)time=92.9s

原方案

(d)time=102s 改进方案

图6.3 优化工艺结果与原始工艺结果对比

6.4试验验证及生产应用

基于数值分析的改进工艺措施,进行熔模铸造工艺试验,对改进后的模拟结果进行验证。图6.4为试验方案所增加的保温石棉及增设的补缩浇道。图6.5为优化工艺后的铸件。从图6.5(a)可以看出,1处部位缩孔、缩松明显消失,表明在型壳表面包裹石棉,确实能够减缓铸件该部位冷却速度,保证其周围补缩通道的畅通。同样,从图6.5(b)剖面图,可以看出缺陷2处的缩孔、缩松被消除,表明开设补缩通道确实有效,能够对该部分进行补缩。该厂采用优化方案,铸件废品率由原来的60%减少到8%,大

大减少企业生产成本。

6.4 改进方案

图6.5(a)表面质量

图6.5 改进方案生产的铸件 图6.5(b)内部质量

7工艺方案优化

7.1方案优化

图7.1.1补缩浇道补缩作用的分析

由模拟分析结果可知:改进工艺方案中所加的补缩浇道并没有起到补缩的作用,而是起了蓄热,调节铸件温度场的作用,使铸件达到顺序凝固,因此可以对工艺继续优化,即改变补缩浇道的结构。如图7.1.2所示,将补缩浇道改为贴片,即在原补缩浇道下端所在部位增加一个贴片。

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改进方案

图7.1.2优化方案

优化方案

7.2优化方案数值分析

图7.2优化方案数值分析

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由图7.2优化方案数值分析结果可以看出:优化方案中的贴片在铸件凝固过程中起了蓄热,调节铸件温度场,使铸件达到顺序凝固的作用,因此优化方案合理,这也说明了改进方案中补缩浇道的作用是蓄热,调节铸件温度场。

7.3

试验验证及生产应用

图7.3 优化方案生产的铸件

对基于数值分析的优化工艺措施进行熔模铸造工艺试验,对优化后的模拟结果进行验证。图7.3为按优化工艺方案生产的铸件。图7.3中的剖面图可以看出缺陷2处的缩孔、缩松被消除,表明优化方案有效,贴片的作用明显。优化方案节省了材料的用量,节约了熔炼的成本,降低了去除浇口的难度。因此优化方案既降低了成本又提高了生产效率。

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