电炉除尘优化改造方案

常州东方特钢有限公司电炉分厂 50吨电炉除尘系统优化改造

初步方案

无锡市东方环境工程设计研究所

无锡市东方工业节能环保有限公司

2014.11.13

1

常州东方特钢有限公司电炉分厂

50t电炉除尘系统优化改造方案

一、现状概述

常州东方特钢有限公司电炉厂50吨电炉在兑铁水加废钢及供氧高峰期有系统能力不足,有黄烟逸出,精炼炉有大量烟尘逸出罩子,环保压力日趋紧张,东方特钢决定对电炉及精炼炉除尘进行改造,同时把现有除尘器卸灰的二次扬尘问题一并解决。

50吨电炉采用铁水热装工艺,铁水吃入量为20-23t左右,炉壳直径为4600mm,兑铁方式为正兑铁,采用炉门氧枪结合炉壁氧枪的供氧方式,最大出钢量为45t。

目前除尘采用内外排混合工艺,内排排烟方式:高温烟气通过水冷烟道进入沉降室,再经高温烟道进入锅炉,在内排风机的作用下与屋顶除尘风管汇合,外排排烟方式:烟气通过屋顶捕集通过风管输送至除尘器净化后排出。

内排风机设计流量12万m3/h(6万Nm3/h左右),外排风机设计流量66万m3/h,配1250KW电机。

二、测试分析

总管流量实测为70万m3/h,内排流量实测为5万m3/h。

内排能力因电炉拉渣问题没有开足,制约了内排能力的发挥,同时也降低了蒸汽产出。

外排更换布袋后达到了设计流量,因内排流量的制约外排不能满足生产需要,同时兑铁水加废钢仍有大量烟尘逸出捕集罩。

精炼炉采用半封闭罩,管路接入屋顶除尘总管,风量不能平衡,烟尘逸 2

出严重。

三、设计条件及标准

设计条件:

1) 大气温度

· 年平均温度:15.4℃

· 年平均最高温度:20.3℃

· 年平均最低温度:11.4℃

· 最热月平均温度:29.9℃

· 最冷月平均温度:-2.9℃

2) 相对湿度

· 年平均相对湿度:77%

· 夏季相对湿度:78%

· 冬季相对湿度:81%

3) 风速、风向

· 年平均风速:3.4m/s

· 30年一遇10分钟最大平均风速:

· 全年主导风向:东北、东南

· 夏季主导风向:东南风

· 冬季主导风向:东北风

4) 降雨量

· 年平均降雨量:1041.7mm

· 日最大降雨量:198.5mm

3 25.2m/s

5) 大气压力

· 年平均气压: 1015.5mb

· 年最高绝对气压:1046.9mb

· 年最低绝对气压:989.1mb

设计依据:

1) 东方所在冶金行业烟尘治理方面积累的经验;

2) 业主对除尘系统改造的意见和要求;

3) 国家及行业对环境的有关标准及指标;

《炼铁工业大气污染物排放标准 》(GB28663-2012);

《冶金工业环境保护设计规定》(YB9066-95);

《冶金工业环境保护设施规划范围规定》(YB9067-95);

《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);

《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79);

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。

设计指标:

1)目测厂房顶不见黄烟,捕集率大于95%;

2)新增除尘器排放浓度≤20mg/Nm3;

3)消除新老系统输卸灰过程的二次扬尘;

三、改造方案

3.1水冷移动弯头改造

4

水冷滑套横截面及形状进行改造,同时进入沉降室的水冷直烟道进行改造,降低额定风量下的流速,降低拉渣发生现象。

由设计院提出具体要求,由炉盖生产厂家提供具体设计及供货。

3.2沉降室改造

对沉降室进行必要改造(待商讨),因废钢料篮须从炉体正面加入,可将沉降室前段进行增容改造,截断料篮运输线,增强沉降功能,防止高温烟道内的沉降,同时前部增设一清灰门,定期对其进行清理。

5

水冷滑套横截面及形状进行改造,同时进入沉降室的水冷直烟道进行改造,降低额定风量下的流速,降低拉渣发生现象。

由设计院提出具体要求,由炉盖生产厂家提供具体设计及供货。

3.2沉降室改造

对沉降室进行必要改造(待商讨),因废钢料篮须从炉体正面加入,可将沉降室前段进行增容改造,截断料篮运输线,增强沉降功能,防止高温烟道内的沉降,同时前部增设一清灰门,定期对其进行清理。

通过对上述内容进行改造,可提高内排风机的能力,使内排能力得到充分发挥,从而降低供氧高峰期屋顶的压力,一般内排多排1万Nm3/h相当于外排15-20万m3/h。

兑铁水加废钢则需对外排进行改造和加强来解决。

3.3屋顶罩改造

在厂房4#轴线屋架上新增挡烟板一片,防止瞬间烟尘向西侧扩散,在3#4#轴线间的纵轴线上新增挡烟板一片,阻挡瞬间烟尘向北侧扩散。同时屋顶罩向西侧延伸2m,尽可能捕捉兑铁水时产生的瞬间烟尘。即使有少量逸出罩外因挡烟板的阻隔也不会继续扩散,在屋顶负压的作用下1min内将弥散烟尘消解。

3.4输卸灰改造

老系统除尘器卸灰采用铲车装入卡车的方式,二次污染较严重。本次改造一并解决,拆除二级刮板输灰机,实测螺旋下灰口与楼板间有1.3m的净高,在螺旋输灰机与楼板间增加气力发生罐,使用气力输送将老系统除尘灰送至新系统集中处理。

气力输送是利用具有一定速度和一定压力的气体作为输送介质,将物料输送至目的地(受料仓)的一种输送技术,适用于单点向单点或单点向多点输送的场合。由于输送管道内为正压,可以有效的防止外界杂物及雨水等进入管道。正压气力输送的输送量最高可达到100t/h,输送距离达到2000米。

1、等待状态:灰斗内粉尘处于低位,所有的料位计均没有被覆盖

2、进料状态:T泵进料阀打开,物料自由落体至T泵内

3、输送状态:进料阀关闭,压缩空气通入,待压力达到设定值,出料阀打开

4、吹扫阶段:待管道压力降下至设定值,输送结束,压缩空气继续通入,吹扫管道

因输灰量较小,程序设置每个仓泵每日工作1―2次,将灰送至二次除尘集中仓。

因电炉粉尘粘性高,加湿机故障较高,本方案卸灰采用无扬尘卸灰机,卸灰过程中进行打水加湿作业,防止运输过程中的扬尘。

3.5新增35万风量除尘系统

因阻力不好平衡,精炼炉除尘风管管径小且路径长,造成实际得到的风量远小于设计风量,捕集效果非常不好。因此将精炼炉除尘风管从老系统中分离出来,新建一套35万m3/h风量的新系统,其中10万m3/h风量供精炼炉使用,剩余25万m3/h风量供电炉屋顶除尘使用。

设备参数:

风机:

流量:35万m3/h 风压:4700Pa

电机:

功率:630KW 电压:6KV 防护等级:IP44

净化器:

面积:5800m2 净化速度:1.0m/min

采用集成化除尘机组(排气筒在除尘器内部)

结构特征

机组包含:

进风口、均压沉降段、过滤室、净气室、风机进风管、风机出风管、灰斗、旋转顶棚、旋转排气筒、气力输送、风机站、风机检修机构等。

10

除尘器、风机站、排气筒和输灰系统“四合一”。风机站摆放在机组灰斗下方;排气筒设置在机组内部;机组底部为多个环形布置的灰斗,使用一套气力输灰装置将各个灰斗的灰集中至其中一个灰斗,省去了常规系统中的集中灰仓。

旋转顶棚上设有离线换袋仓和吊布袋框架机构,可实现离线更换布袋。

工作原理

气流:在除尘系统风机负压作用下,含尘气体从360°任一方向由烟气进口进入机组均压沉降段后上升至过滤室净化,粉尘被截留在滤袋外表面,清洁气体则通过花板进入清洁室,均匀地向中心聚拢,进入风机进风管,向下进入风机后,再向上进入旋转排气筒进入大气。

清灰:可采用定压或定时喷吹,当需要清灰时,机组顶棚开始旋转,带动离线罩和喷吹管对滤袋进行离线回转脉冲清灰,这一过程将聚积在滤袋外表面的粉尘剥离落入灰仓内。

灰流: 机组底部为多个环形布置的灰斗,使用一套气力输灰装置将各个灰斗的灰集中至其中一个灰斗,再定期由车辆运走。

风机检修: 由于风机摆放在灰斗下方,因此本除尘机组还自带风机检修机构,风机电机的检修就依靠该检修机构进行。

占地面积

常规:

11

本案:

节省占地面积53%。

设备繁简比较

设备名称

脉冲气包 脉冲阀 喷吹管 清洁室分室数量 离线阀(装置) 气压传动气缸 控制点

单 位

只 只 套 个 套 套 个

常规型除尘器 本案 备 注

含供气管网 含控制系统

含活动接头、定位装置

含控制系统 含电磁阀、管路

12 144 144 12 24 24 168 2 12 2 1 2 0 12

12

进出口风管布置 风机布置 排气筒

一般单进风管单出风管,左进右出或右进左出

受较大制约 受较大制约

单进风管或多进风管任一方向布置,单出风管或多出风管任一方向布置

在除尘器下方,不额外占用面积

除尘器自带,不额外占用面积

工程造价:

工程总造价约680万元,不含土建及沉降室改造费用。 包含所有设备供货及安装,结构制安及总体设计。 土建有乙方设计甲方施工。 专利荣誉

2006年国家重点环境保护实用技术(A类) 一种带回转排气筒的除尘器

实用新型专利,专利号:ZL[1**********]7.7 离线回转脉冲清灰袋式除尘器

实用新型专利,专利号:ZL[1**********]0.X 电动孔板阀

发明专利,专利号:ZL[1**********]9.1 袋式除尘器中心出风结构

实用新型,专利号:ZL[1**********]3.0 袋式除尘器回转离线清灰装置 实用新型,

专利号:ZL[1**********]4.5 回转脉冲气源供气装置

13

实用新型,

专利号:ZL[1**********]5.5 笼骨埋入式凹式花板 实用新型,

专利号:ZL[1**********]6.X

工程实例

项目名称:连云港镔鑫钢铁公司5#高炉出铁场除尘 风 量:65×104 m³/h 过滤面积:10300㎡

项目名称:湖州永兴不锈钢有限公司电炉、AOD炉除尘 风 量:85×104 m³/h 过滤面积:13000㎡

3.6精炼炉系统改造

精炼炉除尘并入新建系统,原1.3m的除尘管道保留,新增一条的除尘风管一并接入新建系统,原半封闭罩保留。

3.7能源介质条件

用电 6KV 630KW 380V 30KW 用气 0.4MPa 15N m³/min 压缩空气或氮气

用水 2t/h

工程业绩

14

1m

东方环境高温烟气治理工程一览表(近五年)

电炉及精炼炉部分

15

16

17

18

常州东方特钢有限公司电炉分厂 50吨电炉除尘系统优化改造

初步方案

无锡市东方环境工程设计研究所

无锡市东方工业节能环保有限公司

2014.11.13

1

常州东方特钢有限公司电炉分厂

50t电炉除尘系统优化改造方案

一、现状概述

常州东方特钢有限公司电炉厂50吨电炉在兑铁水加废钢及供氧高峰期有系统能力不足,有黄烟逸出,精炼炉有大量烟尘逸出罩子,环保压力日趋紧张,东方特钢决定对电炉及精炼炉除尘进行改造,同时把现有除尘器卸灰的二次扬尘问题一并解决。

50吨电炉采用铁水热装工艺,铁水吃入量为20-23t左右,炉壳直径为4600mm,兑铁方式为正兑铁,采用炉门氧枪结合炉壁氧枪的供氧方式,最大出钢量为45t。

目前除尘采用内外排混合工艺,内排排烟方式:高温烟气通过水冷烟道进入沉降室,再经高温烟道进入锅炉,在内排风机的作用下与屋顶除尘风管汇合,外排排烟方式:烟气通过屋顶捕集通过风管输送至除尘器净化后排出。

内排风机设计流量12万m3/h(6万Nm3/h左右),外排风机设计流量66万m3/h,配1250KW电机。

二、测试分析

总管流量实测为70万m3/h,内排流量实测为5万m3/h。

内排能力因电炉拉渣问题没有开足,制约了内排能力的发挥,同时也降低了蒸汽产出。

外排更换布袋后达到了设计流量,因内排流量的制约外排不能满足生产需要,同时兑铁水加废钢仍有大量烟尘逸出捕集罩。

精炼炉采用半封闭罩,管路接入屋顶除尘总管,风量不能平衡,烟尘逸 2

出严重。

三、设计条件及标准

设计条件:

1) 大气温度

· 年平均温度:15.4℃

· 年平均最高温度:20.3℃

· 年平均最低温度:11.4℃

· 最热月平均温度:29.9℃

· 最冷月平均温度:-2.9℃

2) 相对湿度

· 年平均相对湿度:77%

· 夏季相对湿度:78%

· 冬季相对湿度:81%

3) 风速、风向

· 年平均风速:3.4m/s

· 30年一遇10分钟最大平均风速:

· 全年主导风向:东北、东南

· 夏季主导风向:东南风

· 冬季主导风向:东北风

4) 降雨量

· 年平均降雨量:1041.7mm

· 日最大降雨量:198.5mm

3 25.2m/s

5) 大气压力

· 年平均气压: 1015.5mb

· 年最高绝对气压:1046.9mb

· 年最低绝对气压:989.1mb

设计依据:

1) 东方所在冶金行业烟尘治理方面积累的经验;

2) 业主对除尘系统改造的意见和要求;

3) 国家及行业对环境的有关标准及指标;

《炼铁工业大气污染物排放标准 》(GB28663-2012);

《冶金工业环境保护设计规定》(YB9066-95);

《冶金工业环境保护设施规划范围规定》(YB9067-95);

《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85);

《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79);

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)。

设计指标:

1)目测厂房顶不见黄烟,捕集率大于95%;

2)新增除尘器排放浓度≤20mg/Nm3;

3)消除新老系统输卸灰过程的二次扬尘;

三、改造方案

3.1水冷移动弯头改造

4

水冷滑套横截面及形状进行改造,同时进入沉降室的水冷直烟道进行改造,降低额定风量下的流速,降低拉渣发生现象。

由设计院提出具体要求,由炉盖生产厂家提供具体设计及供货。

3.2沉降室改造

对沉降室进行必要改造(待商讨),因废钢料篮须从炉体正面加入,可将沉降室前段进行增容改造,截断料篮运输线,增强沉降功能,防止高温烟道内的沉降,同时前部增设一清灰门,定期对其进行清理。

5

水冷滑套横截面及形状进行改造,同时进入沉降室的水冷直烟道进行改造,降低额定风量下的流速,降低拉渣发生现象。

由设计院提出具体要求,由炉盖生产厂家提供具体设计及供货。

3.2沉降室改造

对沉降室进行必要改造(待商讨),因废钢料篮须从炉体正面加入,可将沉降室前段进行增容改造,截断料篮运输线,增强沉降功能,防止高温烟道内的沉降,同时前部增设一清灰门,定期对其进行清理。

通过对上述内容进行改造,可提高内排风机的能力,使内排能力得到充分发挥,从而降低供氧高峰期屋顶的压力,一般内排多排1万Nm3/h相当于外排15-20万m3/h。

兑铁水加废钢则需对外排进行改造和加强来解决。

3.3屋顶罩改造

在厂房4#轴线屋架上新增挡烟板一片,防止瞬间烟尘向西侧扩散,在3#4#轴线间的纵轴线上新增挡烟板一片,阻挡瞬间烟尘向北侧扩散。同时屋顶罩向西侧延伸2m,尽可能捕捉兑铁水时产生的瞬间烟尘。即使有少量逸出罩外因挡烟板的阻隔也不会继续扩散,在屋顶负压的作用下1min内将弥散烟尘消解。

3.4输卸灰改造

老系统除尘器卸灰采用铲车装入卡车的方式,二次污染较严重。本次改造一并解决,拆除二级刮板输灰机,实测螺旋下灰口与楼板间有1.3m的净高,在螺旋输灰机与楼板间增加气力发生罐,使用气力输送将老系统除尘灰送至新系统集中处理。

气力输送是利用具有一定速度和一定压力的气体作为输送介质,将物料输送至目的地(受料仓)的一种输送技术,适用于单点向单点或单点向多点输送的场合。由于输送管道内为正压,可以有效的防止外界杂物及雨水等进入管道。正压气力输送的输送量最高可达到100t/h,输送距离达到2000米。

1、等待状态:灰斗内粉尘处于低位,所有的料位计均没有被覆盖

2、进料状态:T泵进料阀打开,物料自由落体至T泵内

3、输送状态:进料阀关闭,压缩空气通入,待压力达到设定值,出料阀打开

4、吹扫阶段:待管道压力降下至设定值,输送结束,压缩空气继续通入,吹扫管道

因输灰量较小,程序设置每个仓泵每日工作1―2次,将灰送至二次除尘集中仓。

因电炉粉尘粘性高,加湿机故障较高,本方案卸灰采用无扬尘卸灰机,卸灰过程中进行打水加湿作业,防止运输过程中的扬尘。

3.5新增35万风量除尘系统

因阻力不好平衡,精炼炉除尘风管管径小且路径长,造成实际得到的风量远小于设计风量,捕集效果非常不好。因此将精炼炉除尘风管从老系统中分离出来,新建一套35万m3/h风量的新系统,其中10万m3/h风量供精炼炉使用,剩余25万m3/h风量供电炉屋顶除尘使用。

设备参数:

风机:

流量:35万m3/h 风压:4700Pa

电机:

功率:630KW 电压:6KV 防护等级:IP44

净化器:

面积:5800m2 净化速度:1.0m/min

采用集成化除尘机组(排气筒在除尘器内部)

结构特征

机组包含:

进风口、均压沉降段、过滤室、净气室、风机进风管、风机出风管、灰斗、旋转顶棚、旋转排气筒、气力输送、风机站、风机检修机构等。

10

除尘器、风机站、排气筒和输灰系统“四合一”。风机站摆放在机组灰斗下方;排气筒设置在机组内部;机组底部为多个环形布置的灰斗,使用一套气力输灰装置将各个灰斗的灰集中至其中一个灰斗,省去了常规系统中的集中灰仓。

旋转顶棚上设有离线换袋仓和吊布袋框架机构,可实现离线更换布袋。

工作原理

气流:在除尘系统风机负压作用下,含尘气体从360°任一方向由烟气进口进入机组均压沉降段后上升至过滤室净化,粉尘被截留在滤袋外表面,清洁气体则通过花板进入清洁室,均匀地向中心聚拢,进入风机进风管,向下进入风机后,再向上进入旋转排气筒进入大气。

清灰:可采用定压或定时喷吹,当需要清灰时,机组顶棚开始旋转,带动离线罩和喷吹管对滤袋进行离线回转脉冲清灰,这一过程将聚积在滤袋外表面的粉尘剥离落入灰仓内。

灰流: 机组底部为多个环形布置的灰斗,使用一套气力输灰装置将各个灰斗的灰集中至其中一个灰斗,再定期由车辆运走。

风机检修: 由于风机摆放在灰斗下方,因此本除尘机组还自带风机检修机构,风机电机的检修就依靠该检修机构进行。

占地面积

常规:

11

本案:

节省占地面积53%。

设备繁简比较

设备名称

脉冲气包 脉冲阀 喷吹管 清洁室分室数量 离线阀(装置) 气压传动气缸 控制点

单 位

只 只 套 个 套 套 个

常规型除尘器 本案 备 注

含供气管网 含控制系统

含活动接头、定位装置

含控制系统 含电磁阀、管路

12 144 144 12 24 24 168 2 12 2 1 2 0 12

12

进出口风管布置 风机布置 排气筒

一般单进风管单出风管,左进右出或右进左出

受较大制约 受较大制约

单进风管或多进风管任一方向布置,单出风管或多出风管任一方向布置

在除尘器下方,不额外占用面积

除尘器自带,不额外占用面积

工程造价:

工程总造价约680万元,不含土建及沉降室改造费用。 包含所有设备供货及安装,结构制安及总体设计。 土建有乙方设计甲方施工。 专利荣誉

2006年国家重点环境保护实用技术(A类) 一种带回转排气筒的除尘器

实用新型专利,专利号:ZL[1**********]7.7 离线回转脉冲清灰袋式除尘器

实用新型专利,专利号:ZL[1**********]0.X 电动孔板阀

发明专利,专利号:ZL[1**********]9.1 袋式除尘器中心出风结构

实用新型,专利号:ZL[1**********]3.0 袋式除尘器回转离线清灰装置 实用新型,

专利号:ZL[1**********]4.5 回转脉冲气源供气装置

13

实用新型,

专利号:ZL[1**********]5.5 笼骨埋入式凹式花板 实用新型,

专利号:ZL[1**********]6.X

工程实例

项目名称:连云港镔鑫钢铁公司5#高炉出铁场除尘 风 量:65×104 m³/h 过滤面积:10300㎡

项目名称:湖州永兴不锈钢有限公司电炉、AOD炉除尘 风 量:85×104 m³/h 过滤面积:13000㎡

3.6精炼炉系统改造

精炼炉除尘并入新建系统,原1.3m的除尘管道保留,新增一条的除尘风管一并接入新建系统,原半封闭罩保留。

3.7能源介质条件

用电 6KV 630KW 380V 30KW 用气 0.4MPa 15N m³/min 压缩空气或氮气

用水 2t/h

工程业绩

14

1m

东方环境高温烟气治理工程一览表(近五年)

电炉及精炼炉部分

15

16

17

18


相关文章

  • 循环经济论文 1
  • 实施循环经济 推进企业可持续发展 --通化钢铁集团有限责任公司 随着知识经济和产业经济的迅猛发展,高消耗.高污染和资源环境约束问题,成为制约经济社会和人的全面发展一个重要课题.如何践行科学发展观,积极寻求新的增长模式,在世界经济一体化的强势 ...查看


  • 工会与企业利益共同体集体协议
  • 工会与企业利益共同体集体协议 第一章 总则 第一条 为了适应社会主义市场经济要求,推进现代企业制度的建立,进一步发展和完善我厂"大计共商.目标同识:责任共负.风险同担:效益共创.利益同享"的利益共同体建设,发展和巩固经营 ...查看


  • 钢铁行业规范条件
  • 钢铁行业规范条件(2015年修订) 一.总则 (一)为进一步加强钢铁行业管理,建立统一开放.竞争有序的市场体系,强化环保节能,优化产业结构,促进钢铁产业转型升级,根据<国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意 ...查看


  • 低低温省煤器应用
  • 为防治大气污染,我国火电厂烟气排放标准不断提高,促使除尘技术的不断进步.目前,欧美日等国外均有低低温电除尘技术的应用先例,其中日本在低低温电除尘技术中较为成熟.我国结合国外先进技术,创新出适合我国燃煤电厂实际情况的低低温电除尘技术. 日本自 ...查看


  • 低低温省煤器应用 1
  • 为防治大气污染,我国火电厂烟气排放标准不断提高,促使除尘技术的不断进步.目前,欧美日等国外均有低低温电除尘技术的应用先例,其中日本在低低温电除尘技术中较为成熟.我国结合国外先进技术,创新出适合我国燃煤电厂实际情况的低低温电除尘技术. 日本自 ...查看


  • 现代电弧炉炼钢技术的发展
  • 现代电弧炉炼钢技术的发展 傅 杰 李京社 李 晶 周德光 北京科技大学"! 王中丙 广州珠江钢铁集团公司"! 摘 要 兰德年 中国钢铁工业协会"! 现代电弧炉冶炼技术是围绕缩短冶炼周期这一核心发展起来的#从能量 ...查看


  • 厂房拆除方案 1
  • 文件编号: 方案编号: 发 放 号: ××××公司原厂房拆除 施工方案 甲方意见: 编制: 审核: 批准: ××××有限公司 2011 年 9 月 30 日 目录 第1章. 施工方案编制依据 第2章. 工程概况 第3章. 质量目标 第4章. ...查看


  • 多个行业清洁生产方案
  • 水泥行业清洁生产方案废物源废物类型 用少量石灰石清 洁 生 产 方 案 用 3%石灰石作水泥填弃料,以降低水泥成本. 利用窑下熟料高温烘干矿渣, 降低入磨混合料含水量, 提高水泥台产,达到综合节能的目的. 严格收购粘土中水份含量, 加强对自 ...查看


  • 冶金工程认识实习报告
  • 认 识 实 习 报 告 班级:冶金工程 学号: 姓名: 2010.7 实习时间:2010.7.5-2010.7.8 实习地点:太原钢铁(集团)有限公司 实习指导老师: 经过大学三年的学习,我们具备了一定的专业理论知识.而理论要与实践相结合, ...查看


热门内容